660兆瓦機(jī)組在不改造情況下達(dá)到全負(fù)荷投運(yùn)脫硝系統(tǒng)的措施
1.引言
華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司#7、8機(jī)組脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝技術(shù),催化劑布置在省煤器與空預(yù)器之間。該技術(shù)要求催化劑處煙溫必須在300~420℃范圍內(nèi)才能噴入氨氣進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),若催化劑處煙溫<300℃,脫硝率很低,噴入的氨氣會在預(yù)熱器處形成氨鹽積存;若催化劑處煙溫>420℃,脫硝率降低且催化劑有燒結(jié)風(fēng)險。
在機(jī)組啟動中過程中,由于初期鍋爐燃料量小,爐內(nèi)溫度低,在負(fù)荷達(dá)到270兆瓦以前,SCR催化劑處煙溫低于300℃,按照規(guī)程不能投入脫硝系統(tǒng)運(yùn)行,造成每次機(jī)組啟動會有4小時左右凈煙NOx值不達(dá)標(biāo)情況發(fā)生。另外隨著電力市場不斷發(fā)展和擴(kuò)大,對火電機(jī)組的調(diào)峰深度要求越來越高,在機(jī)組負(fù)荷低至某個階段時,催化劑處的煙溫就成為機(jī)組調(diào)峰工作的瓶頸。
雖然秦嶺電廠#7、8機(jī)組啟動中因?yàn)榭陀^原因不能全程投入脫銷系統(tǒng)保證凈煙NOx值一直合格,而且全國同類技術(shù)廠家大都存在此情況,但是隨著環(huán)保形式的日趨重要和深入人心,秦嶺發(fā)電有限公司領(lǐng)導(dǎo)一直對此非常重視,積極組織調(diào)研、多次組織分析、研究,最終確定在不進(jìn)行設(shè)備改造的情況下,進(jìn)行#7、8機(jī)組全負(fù)荷投運(yùn)脫硝試驗(yàn)。
2.在不改造情況下達(dá)到全負(fù)荷投運(yùn)脫硝系統(tǒng)的可行性研究
秦嶺電廠自2016年超凈排放改造后,環(huán)保參數(shù)直執(zhí)行超凈排放標(biāo)準(zhǔn):NOx<50毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米。正常運(yùn)行中環(huán)保平穩(wěn),沒有出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象。但是在每次啟動機(jī)組過程中,由于前期爐膛溫度低,脫硝系統(tǒng)催化劑處的煙溫不能達(dá)到化學(xué)反應(yīng)溫度(>300℃),導(dǎo)致在機(jī)組負(fù)荷小于270兆瓦以前不能投入脫硝系統(tǒng),自并網(wǎng)后大約4小時凈煙N0x值一直未經(jīng)處理超標(biāo)排放。
以上情況屬客觀情況,全國同類發(fā)電廠均存在此類問題,因此環(huán)保部門對此情況不予通報。但是由于環(huán)保問題已經(jīng)深入人心,發(fā)電企業(yè)也承擔(dān)起了自身的社會責(zé)任,陸續(xù)有發(fā)電廠進(jìn)行加裝煙氣加熱器、旁路煙道等設(shè)備改造達(dá)到全負(fù)荷投運(yùn)脫硝的目的。
秦嶺電廠也特別重視機(jī)組啟動中凈煙NOx值超標(biāo)排放和如何保證下一步繼續(xù)深度調(diào)峰凈煙NOx值的控制問題,組織進(jìn)行了多次討論,形成以下意見:
秦嶺電廠#7、8鍋爐為DG2141/25.4-Ⅱ6型,再熱汽溫主要通過尾部煙道煙氣擋板進(jìn)行調(diào)整,煙氣調(diào)節(jié)擋板布置在低溫再熱器和省煤器后,用來改變通過低溫再熱器和省煤器的煙氣量達(dá)到調(diào)節(jié)再熱蒸汽溫度的目的,穿過煙氣擋板后的煙氣進(jìn)入脫硝裝置。由于省煤器內(nèi)工質(zhì)為低溫度給水,冷卻能力強(qiáng),低溫再熱器內(nèi)工質(zhì)相對溫度高的蒸汽,冷卻能力弱,因此可通過控制兩側(cè)煙氣通流量來達(dá)到提升煙氣溫度的目的。
可提前投入輔汽至除氧器加熱,控制鍋爐給水溫度在80~90℃,使得給水在省煤器處吸熱能力減弱,達(dá)到提升煙氣溫度的效果。
由于超低改造中熱解尿素的熱風(fēng)加熱裝置由電加熱器改造為煙氣加熱器,因此在啟動中尿素?zé)峤怙L(fēng)也不能達(dá)到熱解溫度。但是由于改造后保留了電加熱器,因此在啟動中可保持電加熱器與煙氣換熱器串聯(lián)的方式保證熱解尿素的熱風(fēng)達(dá)到要求。
基于以上意見最終確定先在不進(jìn)行設(shè)備改造的情況下進(jìn)行全負(fù)荷投運(yùn)脫硝系統(tǒng)試驗(yàn)。
3.試驗(yàn)情況
3.1機(jī)組啟動和停運(yùn)過程試驗(yàn)
3.1.1.目標(biāo)
實(shí)現(xiàn)機(jī)組并網(wǎng)前投入脫硝系統(tǒng),使得凈煙NOx值從機(jī)組并網(wǎng)開始一直達(dá)標(biāo)。
3.1.2.技術(shù)措施
(1)鍋爐上水期間,及時投入輔汽至除氧器加熱,控制鍋爐給水溫度在80~90℃。
(2)鍋爐點(diǎn)火后,及時投運(yùn)#2高加,#2高加疏水倒為緊急疏水。
(3)鍋爐點(diǎn)火前,通知熱工強(qiáng)制煙氣擋板關(guān)限位20%邏輯,手動開啟再熱器煙氣擋板至100%開度,關(guān)閉省煤器側(cè)煙氣擋板至0%。
(4)機(jī)組啟動過程中,嚴(yán)格按照鍋爐升溫升壓曲線控制溫升速率。
(5)再熱汽溫達(dá)到?jīng)_轉(zhuǎn)參數(shù)后,及時投用再熱器減溫水,調(diào)節(jié)再熱汽溫滿足汽機(jī)沖轉(zhuǎn)要求。再熱器減溫水投用時,要加強(qiáng)高溫再熱器入口溫度的監(jiān)視,及時調(diào)整減溫水流量,必須保證減溫器后的蒸汽過熱度不得低于20℃,防止高溫再熱器進(jìn)水。再熱器減溫水流量偏大時,關(guān)小再熱器煙氣擋板,保證再熱器減溫水流量≤45噸/小時。
(6)啟動過程中加強(qiáng)脫硝催化劑入口煙氣溫度的監(jiān)視,按要求控制煙溫變化率。(見圖一)
(7)注意脫硝裝置進(jìn)、出口煙氣溫度變化情況,控制催化劑入口煙小于400℃。
(8)再熱器煙氣擋板全開時,加強(qiáng)低溫再熱器管壁金屬溫度監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)低溫再熱器管壁金屬溫度超溫,其它方法調(diào)整無效時,可適當(dāng)小幅調(diào)整再熱器煙氣擋板,盡量保證再熱器煙氣擋板開度不小于85%,同時加強(qiáng)脫硝反應(yīng)器入口煙氣溫度監(jiān)視。再熱器管壁金屬溫度下降后應(yīng)及時開啟再熱器煙氣擋板,禁止大幅操作再熱器煙氣擋板。
(9)鍋爐點(diǎn)火后,采用煙氣換熱器與電加熱器串聯(lián)運(yùn)行的方式。一次風(fēng)機(jī)啟動時即建立脫硝系統(tǒng)熱風(fēng)通道,保持煙氣換熱器運(yùn)行,熱解爐逐漸升溫。在汽機(jī)沖轉(zhuǎn)期間投入電加熱器,保證在沖轉(zhuǎn)結(jié)束后熱解爐出口溫度>300℃。
(10)機(jī)組并網(wǎng)前,確定催化劑前煙溫>300℃,脫硝熱解系統(tǒng)具備投運(yùn)條件,投入脫硝系統(tǒng),保證并網(wǎng)后凈煙NOx值合格。
3.1.3試驗(yàn)結(jié)果
2017年5月13日在#8機(jī)組啟動中運(yùn)行部依照上述技術(shù)措施進(jìn)行操作,#8機(jī)組13日9:00并網(wǎng),SCR反應(yīng)器入口煙溫在4:00左右已經(jīng)>300℃,8:30投入脫硝系統(tǒng),保證了凈煙NOx值在并網(wǎng)后即低于50毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米。試驗(yàn)達(dá)到預(yù)期目的。(見圖2)
2017年6月17日在#7機(jī)組啟動中按照以上操作,也保證了凈煙NOx值在機(jī)組并網(wǎng)后即達(dá)標(biāo)。
3.2機(jī)組深度調(diào)峰過程試驗(yàn)
目前#7、8機(jī)組調(diào)峰深度為264兆瓦、帶27.27%負(fù)荷,SCR反應(yīng)器處煙溫基本維持在330℃以上,脫硝系統(tǒng)的正常投入不存在問題。
4總結(jié)
經(jīng)過兩次啟動,均能達(dá)到機(jī)組并網(wǎng)前投運(yùn)脫硝系統(tǒng),保證并網(wǎng)后凈煙氣NOx值即達(dá)標(biāo)的目的,而且試驗(yàn)過程中鍋爐燃燒穩(wěn)定、參數(shù)正常、受熱面壁溫正常,唯一的負(fù)面影響是再熱器噴水需提前使用,短時間內(nèi)影響機(jī)組效率,但影響很小。所以該措施切實(shí)可行,在以后的機(jī)組啟動中可以持續(xù)使用。
責(zé)任編輯:蔣桂云
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