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  • 安徽某發(fā)電有限公司1號機組“4?9”非計劃停運事件通報

    2018-04-23 14:31:37 大云網(wǎng)  點擊量: 評論 (0)
    一、事件經(jīng)過(一)事件前運行工況2018年04月09日19時00分,1號機組負荷268MW,發(fā)變組保護A、B、C、D、E柜保護正常投入。6kV 1A、1B段母線

    一、事件經(jīng)過

    (一)事件前運行工況

    2018年04月09日19時00分,1號機組負荷268MW,發(fā)變組保護A、B、C、D、E柜保護正常投入。6kV 1A、1B段母線分別由備用電源開關(guān)供電。發(fā)變組并入500kV I母運行。A、B、C、D四臺磨煤機運行。

    (二)事件詳細過程

    04月09日16時34分網(wǎng)調(diào)令:許可1號主變5001開關(guān)改為I母熱備用,16時38分操作完畢,匯報網(wǎng)調(diào)劉工。

    16時44分,1號機并網(wǎng)。

    17時20分,1號機負荷100MW,執(zhí)行1號機6kV廠用電切換操作過程中,6kV1A段母線工作電源開關(guān)由“試驗”位搖至“運行”位時卡澀,聯(lián)系江東公司甄某某、馬某某處理。

    18時30分,將6kV 1A段母線工作電源開關(guān)由“試驗”位搖至“運行”位,“開關(guān)工作位置”指示燈亮。

    19時00分,執(zhí)行1號機6kV 1A段母線由備用電源開關(guān)供電換由工作電源開關(guān)供電操作,快切裝置動作,合上6kV 1A段母線工作電源開關(guān),備用電源開關(guān)分閘,約1秒左右工作電源開關(guān)跳閘,6kV 1A段母線失電。19時01分1號機組跳閘,鍋爐MFT首出“汽機跳閘”,汽機ETS首出“發(fā)電機故障”,就地檢查1號發(fā)變組保護C屏主變T60-I保護裝置“主變差動保護”、“全停”報警;D屏主變T60-II保護裝置“主變差動保護”、“全停”報警,C、D柜出口跳閘繼電器均動作。6kV1A段母線低電壓I、II段報警。

    當(dāng)班運行人員就地檢查1號主變、1號高廠變本體未發(fā)現(xiàn)異常。將1號機6kV1A段母線工作電源開關(guān)拉至檢修位,檢查開關(guān)動、靜觸頭均有電弧燒傷痕跡。

    21時00分,將1號機6kV 1A段母線轉(zhuǎn)冷備用,測量A、B、C三相母線絕緣對地2000兆歐,相間1500兆歐,絕緣合格。聯(lián)系設(shè)備部電氣點檢葉舟對母線及6kV 1A段母線工作電源電源開關(guān)檢查。

    23時55分,網(wǎng)調(diào)朱工口令:1號主變5001開關(guān)改為冷備用,4月10日00時20分操作完畢,匯報網(wǎng)調(diào)朱工。

    (三)檢查處理過程

    1.拉開6kV 1A段母線工作電源開關(guān)至檢修位,檢查開關(guān)上、下口梅花觸頭均有不同程度燒蝕,C相上端動觸頭最嚴重,梅花觸頭拉緊彈簧燒斷一根,掉落在靜觸頭套筒內(nèi)(見圖1)

    圖1:C相靜觸頭套筒

    2.檢查開關(guān)處于分閘位置,彈簧在儲能狀態(tài)。外觀無明顯變形,絕緣件、真空泡未破損(見圖2)。

    圖2:開關(guān)背部圖

    3.動觸頭過熱燒蝕部位基本位于下半圈觸指上,上半圈無明顯過熱痕跡。靜觸頭與動觸頭對應(yīng)部位有過熱燒蝕痕跡(見圖2)。

    4.通過導(dǎo)電膏痕跡觀察,動靜觸頭咬合距離不足圖紙規(guī)定的15mm-25mm,實際從5mm到15mm不等(見圖3)。

    圖3:靜觸頭

    5. 調(diào)閱機組故障錄波器,6kV 1A段母線工作電源開關(guān)合上468ms時,發(fā)生C相單相接地,接地電流180A,持續(xù)時間251ms,700ms時發(fā)展為三相短路,短路電流最高25kA,持續(xù)時間55ms,760ms時主變差動保護動作。錄波情況與開關(guān)C相動觸頭燒損最嚴重、另兩相次之的情況基本吻合(見圖4)。

    圖4:故障時廠變高、低壓側(cè)電流及A分支零序電流情況

    6.開關(guān)底盤橫梁有受力變形,呈輕微弓形,開關(guān)推進桿往外凸出距離約5mm(見圖5)。

    圖5:開關(guān)底盤橫梁(圈出變形部位)

    7.復(fù)測開關(guān)的極間距,相間距,觸頭長度等,與圖紙對比無誤(見圖6)。

    圖6:開關(guān)本體尺寸圖

    8.柜內(nèi)單相接地點,位于上活門C相處(見圖7)。

    9.事故后,對開關(guān)進行耐壓試驗合格,真空泡完好。目前靜觸頭更換完成,為保證接觸可靠,比原靜觸頭長5mm。另需更換開關(guān)底盤,上下6只導(dǎo)電臂,6只動觸頭,落實配件后修復(fù)。該開關(guān)可臨時用同型號開關(guān)替代。

    10.高廠變保護啟動未出口

    (1)高廠變分支零序過流

    1號高廠變A分支零序電流達到180A,超過動作值90A(一次值),但由于持續(xù)時間只有251ms,沒有達到時限(時限為1.1s),因此該保護只啟動未出口(見圖8)。

    圖8: 故障時6KV1A分支零序電流及持續(xù)時間

    (2)6KV1A分支限時速斷保護

    6KV1A分支電流最大為25000A,故障電流達到動作值(10400A),由于時間只維持70ms,沒有達到時限(時限為1s),因此該保護只啟動未出口(見圖9)。

    故障時6KV1A分支電流及持續(xù)時間

    (3)高廠變電流速斷保護

    高廠變高壓側(cè)電流最大達到8.13KA,未達到高廠變電流速斷保護定值(10kA),因此該保護未啟動(見圖10)。

    圖10: 故障時高廠變高壓側(cè)電流及持續(xù)時間

    (4)高廠變高壓側(cè)復(fù)合過流保護

    高廠變高壓側(cè)復(fù)合過流保護動作延時為1.6s,該保護只啟動未出口。

    (5)廠用電保護時限配合圖(見圖11、圖12)

    圖11: 6kV廠用電速斷、過流保護配合時限圖

    圖12:6kV廠用電接地保護配合時限圖

    11、在1號高廠變CT端子箱處將接入1號主變差動保護的2組電流回路的極性對調(diào),進行逐相通流試驗,驗證回路的正確性,恢復(fù)正常接線。

    12、對1號主變絕緣油進行色譜分析,分析結(jié)果正常,三比值法結(jié)果為0、0、0,屬正常老化(見圖13)。

    圖13:1號主變油色譜化驗報告

    二、原因分析

    (一)直接原因

    1、6kV 1A段母線工作電源開關(guān)動、靜觸頭接觸不到位,6kV 1A段母線由備用電源開關(guān)供電切換至工作電源開關(guān)供電后,在大電流負載下,觸頭急劇發(fā)熱,導(dǎo)電膏、金屬等導(dǎo)電物質(zhì)受熱蒸發(fā)后從靜觸頭套筒內(nèi)往外噴出,形成對活門擋板下沿的導(dǎo)電路徑,形成單相接地,產(chǎn)生弧光。同時A、B兩相觸頭也有不同程度發(fā)熱燒蝕,揮發(fā)出導(dǎo)電物質(zhì),受弧光影響,在700ms時由單相接地發(fā)展為三相短路。由于1號高廠變高壓側(cè)主變差動保護用CT極性接反,1號主變差動保護動作先于1號高廠變分支過流保護動作,1號機組跳閘。

    2、1號主變差動保護誤動,機組跳閘。

    三側(cè)電流采用反相接入差動保護裝置,因此正常運行時三側(cè)電流為主變高壓側(cè)和發(fā)電機機端電流相量差150°,發(fā)電機和高廠變高壓側(cè)電流相量差180°接入為正確接入法。此次事故后調(diào)閱2臺機保護裝置故障錄波,在錄波圖上發(fā)現(xiàn)2號發(fā)電機機端電流和高廠變高壓側(cè)電流相量相差180°,而1號發(fā)電機機端電流和高廠變高壓側(cè)電流為同相接入2臺裝置的運算原理相同,而且2號機主變差動保護正常運行時顯示差流為0,因此判斷1號高廠變高壓側(cè)二次電流極性接反。

    故障時的差動計算情況,W1、W2、W3分別代表主變高壓側(cè)、發(fā)電機和高廠變高壓側(cè)。故障時差流和制流的比值為150%,差動保護出口,差動驗算表顯示跳閘出口TRIP(見圖14)。

    14:故障時高廠變高壓側(cè)CT錯誤接線時的差動驗算表

    但是如果將高廠變高壓側(cè)的電流反轉(zhuǎn)180°,那么就不會動作,從而驗證了高廠變極性接反。

    模擬故障情況下高廠變CT按正確接入時的動作情況,從圖14可以看出此時保護裝置不出口NO TRIP(見圖15)。

    圖15:故障時高廠變高壓側(cè)CT正確接線時的差動驗算表

    由于高廠變在主變差動中的占比很小,因此正常運行時高廠變高壓側(cè)電流互感器極性接反不會引起主變差動保護動作。經(jīng)驗證,正常運行時3側(cè)電流帶入差動驗算表中,模擬高廠變高壓側(cè)CT錯誤接線時差動保護不會出口NO TRIP(見圖16)。

    圖16:正常運行時高廠變高壓側(cè)CT錯誤接線差動不會動作

    2016年1號機大修發(fā)變組部分沒有進行回路改動,保護裝置也沒有更換,因此沒有進行短路試驗。

    根據(jù)DL/T995-2006 繼電保護和電網(wǎng)安全自動裝置檢驗規(guī)程,大修中沒有進行CT極性的檢查(見圖17)。

    圖17:規(guī)程對CT校驗的要求

    (二)間接原因

    6kV 1A段母線工作電源開關(guān)底盤橫梁變形,推進桿外弓,影響了開關(guān)推進距離,雖然限位開關(guān)顯示到位,實際上動、靜觸頭接觸不好,開關(guān)帶載后發(fā)熱、短路,造成機組非停。

    三、暴露問題

    本次非停暴露出該公司在安全生產(chǎn)管理上存在責(zé)任落實和制度落實不到位的情況。具體表現(xiàn)在:

    1、隱患排查治理不徹底。

    機組自2008年12月投產(chǎn)以來,多次進行隱患排查、機組檢修工作,且于2016年進行了A級檢修,但未能發(fā)現(xiàn)高廠變高壓側(cè)電流互感器極性接反的隱患。暴露出隱患排查不細致。

    6kV 1A段母線工作電源開關(guān)于2017年10月發(fā)現(xiàn)上口B、C相導(dǎo)電部分發(fā)熱,引起周圍絕緣件軟化變形。2018年4月開關(guān)送出修理,更換了6只梅花觸頭,6只導(dǎo)電臂絕緣筒,3只絕緣護罩,3只真空泡絕緣筒等受損絕緣件。未能徹底解決開關(guān)整體問題。暴露出隱患治理不徹底。

    2、技術(shù)監(jiān)控工作不到位。

    機組自投產(chǎn)以來,繼電保護人員未對兩臺機組保護裝置采樣情況進行監(jiān)督,未定期檢查并記錄裝置采樣電流、電壓、相量及差流情況。暴露出技術(shù)監(jiān)控和定期工作不到位、不落實。

    3、人員技能培訓(xùn)不扎實。

    在處理開關(guān)無法搖至“工作位置”的過程中,未能及時判斷并徹底解決開關(guān)存在的問題,使開關(guān)帶病運行。反映出檢修人員對設(shè)備結(jié)構(gòu)及檢修工藝掌握不足,暴露出人員技能培訓(xùn)不扎實、不細致。

    4、設(shè)備驗收把關(guān)不嚴謹。

    開關(guān)維修返廠后試驗不完整,僅憑廠家提供的出廠試驗報告進行了外觀檢查及試驗位分合閘試驗,未送至運行位置進行試驗,而針對開關(guān)機構(gòu)變形導(dǎo)致的動靜觸頭接觸不良判斷不足。暴露出設(shè)備管理和質(zhì)量驗收不嚴謹、不嚴肅。

    四、防范措施

    1、全面開展隱患排查工作。借鑒熱控專項提升活動,對電氣相關(guān)保護進行全面排查,對全廠保護定值進行梳理。特別針對差動保護的極性進行專項檢查,對查出的問題制定整改計劃,利用停機機會及時整改。

    完成時間:2018年11月30日

    2、立即開展對6kV開關(guān)同類型問題的隱患排查,制定問題清單,研究解決方案,制定防范措施并實施。同時著手進行技術(shù)改造可行性研究,上報技改計劃,擇機徹底整治。

    完成時間:2018年11月30日

    3、結(jié)合省公司三年提升培訓(xùn)計劃,舉一反三,利用“以考促培”、“導(dǎo)師帶徒”等手段提升員工業(yè)務(wù)技能水平和異常分析處理能力。

    完成時間:持續(xù)進行

    4、規(guī)范設(shè)備驗收管理程序,針對開關(guān)動、靜觸頭接觸不到位的問題制定專項技術(shù)方案,結(jié)合現(xiàn)場檢修工藝規(guī)程修訂工作進行完善。

    完成時間:2018年6月30日

    五、責(zé)任考核

    此次機組非停事件定性為一類障礙,主要責(zé)任部門為設(shè)備部,次要責(zé)任部門為維護部。

    根據(jù)《公司安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定實施細則》第十九條規(guī)定:

    1、設(shè)備部作為設(shè)備管理部門對設(shè)備隱患排查不徹底、技術(shù)監(jiān)控管理不到位,本次機組非停負主要責(zé)任,考核部門36000元;

    2、維護部對員工技能培訓(xùn)不到位,檢修工藝把控不嚴謹,負次要責(zé)任,考核部門24000元;。

    3、設(shè)備部主任、副書記、副主任作為部門負責(zé)人,對設(shè)備隱患排查、技術(shù)監(jiān)控管理不到位,負管理責(zé)任,各考核1000元;

    4、維護部主任、副主任對部門員工技能培訓(xùn)管理不到位,負管理責(zé)任,各考核800元;

    5、設(shè)備部電氣專工、電氣二次專工作為技術(shù)監(jiān)控專責(zé)人,對設(shè)備隱患排查、技術(shù)監(jiān)控管理不到位,負技術(shù)責(zé)任,各考核2000元;

    6、設(shè)備部點檢、維護部繼電保護班班長、電氣檢修班班長隱患排查監(jiān)督管理不到位、技術(shù)監(jiān)督管理不到位,負技術(shù)責(zé)任,各考核1600元;

    7、電氣檢修班成員甄某某、馬某某作為現(xiàn)場檢修人員,未能嚴格執(zhí)行檢修工藝標準,負現(xiàn)場責(zé)任,各考核2000元;

    8、對本次非停責(zé)任班組由該公司根據(jù)相關(guān)制度落實考核;

    9、生產(chǎn)副總經(jīng)理對設(shè)備隱患排查治理、設(shè)備檢修管理不到位,負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,按照省公司考核標準考核2000元;

    10、總工程師對培訓(xùn)管理、技術(shù)監(jiān)督管理不到位,負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,按照省公司考核標準考核2000元。

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    責(zé)任編輯:仁德財

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