專業(yè)丨句容發(fā)電廠1000MW燃煤機組超低排放脫硫脫硝改造技術(shù)及效果
五、超低排放改造后機組脫硫脫硝性能狀況
(一)2016年5月28日至5月31日,華電電科院對2#機組脫硫、脫硝進行了性能測試,試驗結(jié)果總結(jié)如下:
1.1脫硝效率:100%負荷率工況,試驗測得SCR入口NOX平均濃度為307mg/m³(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),SCR出口NOX平均濃度為26mg/m³(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),脫硝效率平均值為91.6%。滿足性能保證值要求。
SO2/SO3轉(zhuǎn)化率:100%負荷率工況,SCR入口煙氣平均溫度355℃,SCR入口SO2平均濃度為1848mg/m³(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),SCR入口SO3平均濃度為16.7mg/m³(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),SCR出口SO3平均濃度為36.7mg/m³(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),SO2/SO3轉(zhuǎn)化率均值為0.87%。滿足性能保證值要求。
1.2脫硫效率
(1)試驗期間,鍋爐最大負荷工況下,循環(huán)泵B、C、D、E啟用,A備用,原煙氣SO2濃度均值為1860mg/m³(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),凈煙氣SO2濃度均值為24mg/m³(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),F(xiàn)GD系統(tǒng)脫硫效率為98.71%,修正到設(shè)計條件下FGD系統(tǒng)脫硫效率為98.53%,折算后FGD出口SO2濃度為34mg/m³(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),滿足保證值要求。
(2)試驗期間,鍋爐最大負荷測試工況下,脫硫裝置凈煙氣粉塵平均濃度為4.17mg/m³(標(biāo)態(tài),干基,6%O2),滿足保證值要求;脫硫裝置綜合除塵效率為77.69%,滿足保證值要求。
(3)試驗期間,鍋爐最大負荷工況下,煙囪入口煙氣溫度為51℃,滿足性保證要求。
(4)試驗期間,原煙氣HCl濃度平均值為26.99mg/m³(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),凈煙氣HCl濃度平均值為0.83mg/m³(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),HCl脫除效率為96.91%,滿足保證值要求;
(5)原煙氣HF濃度平均值為17.43mg/m³(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),凈煙氣HF濃度平均值為0.46mg/m³(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),HF脫除效率為97.35%,滿足保證值要求;
(6)原煙氣SO3濃度平均值為14.97mg/m³(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),凈煙氣SO3濃度平均值為4.94mg/m³(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),SO3脫除效率為67.03%,滿足保證值要求。
(7)試驗期間,除霧器后霧滴含量為18.9mg/m³(標(biāo)態(tài)、干基,6%O2),滿足保證值要求。
測試結(jié)果表明2#機組超低排放改造后,各項指示均達到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),滿足新的排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
六、工程管理
(一)安全管理
安全管理方面嚴格執(zhí)行不安全不工作的原則,根據(jù)江蘇公司下發(fā)的《環(huán)保技改施工現(xiàn)場措施》的規(guī)定,結(jié)合我廠超低排放的具體情況,針對超低排放改造項目高空、起吊作業(yè)多,特別是脫硫改造現(xiàn)場防火災(zāi)事故,從規(guī)范外包隊伍、外包人員管理,落實各方安全責(zé)任制,嚴格重點危險環(huán)節(jié)管控,杜絕以包代管等工作入手,制定了完善的管理制度。編寫了超低排放安全技術(shù)方案,編制了動火前、動火結(jié)束的防火措施,并制定了檢查驗收制度,施工電源使用及安全檢查制度、起吊作業(yè)安全及檢查制度、安全用具檢查制度、現(xiàn)場工器具檢查制度、施工現(xiàn)場隔離制度、防腐作業(yè)隔離、防火制度等,在管理過程中以控制危險源、制度落實為抓手,把防范措施細化到每個作業(yè)點,組織施工單位、監(jiān)理單位每天嚴防死守,規(guī)范施工單位的作業(yè),做到技改現(xiàn)場凡是有人工作,句電、施工單位、監(jiān)理單位專業(yè)人員共同在現(xiàn)場監(jiān)護。同時根據(jù)施工單位的作業(yè)時間及施工情況,組織各方人員參加施工單位的站班會,檢查動火作業(yè)前的一級動火工作票簽發(fā)情況、消防水源、防火器材、防火隔離措施、安全技術(shù)交底、監(jiān)護人員到位情況、施工電源、電焊線、氣割線安全情況等各項安全措施是否到位,各方檢查完畢,確認措施到位,會簽后方可允許施工單位開工。動火工作結(jié)束后,組織各方人員檢查現(xiàn)場電源是否切斷、氣割氣源是否關(guān)閉,現(xiàn)場是否有火種遺留、人員是否清場、消防水源防凍措施是否到位等安全措施的落實情況,確認后會簽,方同意施工結(jié)束,確保現(xiàn)場動火作業(yè)安全。在監(jiān)管過程中,經(jīng)常詢問作業(yè)人員對自己作業(yè)區(qū)域的危險點、自身防護認知情況,以此檢查施工單位的安全交底是否到位,發(fā)現(xiàn)問題立即要求施工單位整改。在管理過程中,共檢查出考核項150項,整改項170項,并下發(fā)了考核及整改單,同時跟蹤檢查閉環(huán)情況。做到安全可控在控,技改項目未發(fā)生事故。
(二)質(zhì)量管理
1.建立質(zhì)量控制四級機制,承包方自檢驗收、監(jiān)理檢查驗收、設(shè)備部檢查驗收、生計部檢查驗收。
2.施工過程中每個項目編制施工方案,四方審核。
3.施工過程中每個項目編制質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),四方驗收。
4.每個項目都實行分級驗收,確保完工一項驗收一項,不缺項不漏項。
七、結(jié)束語
句容發(fā)電廠在2#機組脫硫脫硝超低排放過程中,對超低排放的技術(shù)路線進行了充分的調(diào)研,切實了解新技術(shù)在同類型機組上改造的實際效果,結(jié)合本廠脫硫、脫硝系統(tǒng)的自身特點,以安全、經(jīng)濟、節(jié)能環(huán)保為原則,選擇和優(yōu)化了技術(shù)方案,并在工程管理中實現(xiàn)安全、質(zhì)量全過程管控,積累了豐富的經(jīng)驗,達到了超低排放的改造目標(biāo),順利完成2#機組脫硫脫硝超低排放改造工程,取得了巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。
責(zé)任編輯:售電小陳
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