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  • 技術 | 對華能長興電廠廢水零排放調(diào)研的幾點思考

    2018-03-22 14:55:55 大云網(wǎng)  點擊量: 評論 (0)
    重點介紹了華能長興電廠脫硫廢水零排放的應用實例,對運行成本、技術進行了分析,對該零排放技術在煤化工上的應用前景進行了歸納總結,并結

    重點介紹了華能長興電廠脫硫廢水“零排放”的應用實例,對運行成本、技術進行了分析,對該零排放技術在煤化工上的應用前景進行了歸納總結,并結合煤化工項口的零排放提出了相應措施建議。

    引言

    0

    基于我國“富煤貧油少氣”的資源賦存背景,煤炭的開發(fā)利用一直是我國關注的重點。目前全球范圍己探明煤炭資源儲量占化石能源的55%,我國煤炭占化石能源比重高達94%。隨著對煤化工認識的不斷加深和環(huán)保技術的不斷發(fā)展,選擇與煤質(zhì)相匹配的煤氣化技術以降低環(huán)保處理成本成為行業(yè)的普遍選擇,而國家在核準煤化工項目時明確煤化工項目需達到近零排放的要求。

    華能長興電廠零排放項目簡介

    1

    1.1 工藝原理及過程

    長興電廠廢水處理系統(tǒng)采取清污分流、分類處理,對最終產(chǎn)生的石灰石濕法煙氣脫硫廢水實施零排放整體解決方案。2014年6月確定采用北京沃特爾水技術股份有限公司石灰去硬+正滲透濃縮+結晶技術。項目建設投資約6000萬元,其中設備費和安裝調(diào)試費約5000萬元,其他土建等費用約1000萬元。項目2014年9月土建動工,2015年4月系統(tǒng)建成投產(chǎn)運行。其污水零排放處理工藝主要過程包括混凝澄清過濾軟化預處理單元、膜濃縮單元(RO + MBC)、TVC結晶三大部分。

    1.1.1 反滲透膜濃縮減量工藝

    長興電廠的零排放系統(tǒng),是全國范圍內(nèi)反滲透技術(膜濃縮)在脫硫廢水及零排放系統(tǒng)上的首次應用,并取得了良好的效果,目前己成為脫硫廢水零排放的標準工藝。反滲透單元在設計時考慮了水量50%-120%的波動,同時通過濃水流量的調(diào)節(jié),可以適應進水鹽分(TDS)在10000- 40000mg/L的范圍內(nèi)的波動;充分適應了脫硫廢水水質(zhì)波動范圍大的特點。

    1.1.2 低能耗、低投資的濃縮工藝

    本項目是正滲透技術在國內(nèi)的首次應用,在相同進水條件下與三效蒸發(fā)相比,在能源消耗、投資成本、濃縮倍率方面都更有優(yōu)勢(見表1)。

    表1 正滲透VS三效蒸發(fā)對比

    1.1.3 運行成本低

    長興電廠脫硫廢水零排放是目前運行成本最低的混合鹽零排放項目,A電廠、B電廠、長興電廠脫硫廢水運行成本對比見表2。

    A廠主要工藝路線為:兩級澄清+過濾+多效蒸發(fā)+結晶;

    B廠主要工藝路線是脫硫廢水預沉淀后直接進入低溫多效蒸發(fā)+結晶。

    以蒸汽單價60元/m3計算,電價0.5元/(kW˙h)計,脫硫廢水均以25 m3/h計,與B廠脫硫廢水相比,長興電廠脫硫廢水零排放可節(jié)省513. 56萬元/a。與A廠脫硫廢水相比,可節(jié)省201.76萬元/a。

    表2 電廠脫硫廢水運行成本對比

    1.1.4 MBC裝置的原理

    與A、B廠相比長興電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)節(jié)能的主要單元MBC (Membrane Brine Concentrator)裝置,是本系統(tǒng)的核心技術。MBC工藝用于高含鹽廢水的濃縮及零排放處理,膜濃縮單元的核心是正滲透(MBC)技術。利用滲透的原理進行液體分離即為FO技術,具體為利用半透膜兩側(cè)的滲透壓差來促使水分子從鹽水進水擴散到專用的汲取液中。與現(xiàn)有的除鹽技術相比,MBC工藝的最大特點是無需高的機械壓力克服高鹽水的滲透壓,系統(tǒng)運行均為低壓;同時能以很低的熱能耗做到很高的濃縮倍率,濃縮終點含鹽量2208/L以上,從而為整個零排放系統(tǒng)節(jié)省運行成本;脫鹽率較高,與反滲透裝置接近,可達97%以上脫鹽率。

    1.2 長興項目的運行情況

    長興的零排放項目污水來源于脫硫處理后廢水和混床再生排水,最大處理水量26.4m3/h。來水化學需氧量(COD)≤100mg/l, Ca2+、Mg2+濃度在1000-3000mg/L,TDS在20-25g/L左右。

    混凝澄清過濾軟化單元,通過加入石灰、碳酸鈉除去鈣、鎂離子,停留時間一般控制在2-3h以上,通過控制較高的pH值,及混凝沉降設計保證了絮凝效果和出水水質(zhì)的濁度,同時該系統(tǒng)對COD具有一定的吸附去除功能。現(xiàn)實際運行過程其出水的鈣鎂硬度基本為零,保證了后續(xù)膜系統(tǒng)特別是反滲透系統(tǒng)的高回收率和長期穩(wěn)定運行。

    膜濃縮單元主要由反滲透,正滲透裝置等組成。長興的零排放系統(tǒng)設置了兩級RO和三套并列的7m3/h的MBC膜系統(tǒng)組成(兩用一備),經(jīng)過MBC膜處理后的TDS達200g/L濃鹽水進入TVC結晶系統(tǒng);正滲透膜濃縮單元出水中TDS小于5g/L,進入汲取液回收系統(tǒng)經(jīng)過分離回收汲取液有效成分后,產(chǎn)水返回第一級RO系統(tǒng),經(jīng)RO系統(tǒng)去除水中TDS后,可達到回用水要求。本套裝置設計了二級RO系統(tǒng),保證出水TDS≤50 mg/L,回用至電廠化學除鹽水系統(tǒng)。實際回用水水質(zhì)情況見表3。

    表3 實際回用水水質(zhì)情況

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    TVC結晶單元:MBC濃縮系統(tǒng)產(chǎn)生的TDS達200000mg/L的濃鹽水進入結晶器處理單元,結晶器采用蒸汽驅(qū)動方式并配有熱力蒸汽壓縮機以減少新鮮蒸汽用量。結晶器排出的濃液通過離心機進行固液分離,最終生成結晶鹽,經(jīng)自動封袋打包碼垛。

    1.3 鹽和石灰污泥再利用

    目前裝置結晶系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常,結晶鹽外觀潔白,主要成分為NaCl+Na2SO4>95%。對于預處理系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥,其主要成分CaC03+Mg(OH)2,經(jīng)板框壓濾后含水率小于50%。結晶系統(tǒng)進水為上游脫硫廢水三聯(lián)箱處理后的產(chǎn)水,因此含有重金屬的污泥會在上游系統(tǒng)沉淀完畢,因此本系統(tǒng)的污泥主要為碳酸鈣和氫氧化鎂,不含重金屬,也不屬于危廢。

    1.4 運行消耗和成本

    長興電廠脫硫廢水處理規(guī)模為22m3/h,根據(jù)藥品、電、蒸汽等消耗折算廢水處理運行成本約為巧15-30元/t。由于實際運行中,處理廢水的硬度比設計最大值要高,軟化藥劑的使用量略有增加;設計時采用95℃熱水做為正滲透MBC系統(tǒng)的熱源,實際上現(xiàn)場無法引入95℃熱水,改用蒸汽做為正滲透MBC系統(tǒng)熱源,蒸汽消耗成本增加。

    煤化工項目廢水零排放

    2

    2.1 煤化工項目水技術的特點

    煤化工項目核心在于煤質(zhì)特點選擇合適的煤氣化技術,結合環(huán)保處理成本綜合考慮。從現(xiàn)有技術看,氣流床、流化床氣化工藝的污水處理技術以及較為成熟,難度較大的是固定床氣化污水處理,處理難度最大的為碎煤加壓氣化裝置產(chǎn)生的酚氨污水,其污水水量大,污染物濃度高。該污水在裝置內(nèi)經(jīng)過酚氨回收預處理后,出水中仍含有高濃度污染物如COD、氨氮、酚類物質(zhì),且水質(zhì)波動大,是典型的含有毒、難降解有機物的高濃度工業(yè)污水。

    處理好碎煤氣化污水,后續(xù)系統(tǒng)才可以穩(wěn)定運行,現(xiàn)碎煤氣化污水污水生化工藝根據(jù)煤化工項目污水處理的組成、水質(zhì)特點,借鑒國內(nèi)同類煤化工行業(yè)相關污水處理的成功經(jīng)驗。在污水預處理的基礎上,采用以下組合工藝:進水→調(diào)節(jié)罐→氮氣氣浮除油→EC厭氧塔→生物增濃→改良A/O+BMR氧化池→高密度沉淀池→高級氧化系統(tǒng)→曝氣生物濾池(BAF) →出水。

    該污水處理主體工藝單元在類似碎煤氣化污水處理工程中得以應用,取得較好地處理效果。預處理后廢水繼續(xù)進后續(xù)超濾、反滲透系統(tǒng)進行中水回用,含鹽量較高的濃鹽水則進入零排放處理模式。

    2.2 綜合思考

    煤化工廢水的主要特點是廢水的組分復雜,COD含量高,水質(zhì)波動性大,

    因此零排放處理的重點及系統(tǒng)運行穩(wěn)點的關鍵單元是預處理單元:軟化除硬效果的好壞直接決定了濃縮的倍率和濃縮單元的運行穩(wěn)定性;

    難點是濃縮單元的設計:既要使?jié)饪s單元保持高濃縮倍數(shù)以降低結晶單元的處理量和整體運行能耗,又要保證在高濃縮比的情況下系統(tǒng)能穩(wěn)定運行,不污堵不結垢;同時,在運行成本和投資成本上也要具有一定的優(yōu)勢。

    結晶單元目前絕大部分項目都采用強制循環(huán)型結晶器,這也是目前最適合工業(yè)高含鹽廢水的結晶器類型,可以通過大流量的循環(huán),有效的延緩系統(tǒng)的結垢和延長結晶器化學清洗周期。

    結論與建議

    3

    (1)長興電廠脫硫廢水水質(zhì)硬度高,有一定COD含量。采用石灰系統(tǒng)脫硬、正滲透MBC系統(tǒng)進行深度濃縮+TVC結晶,可以產(chǎn)出很好的結晶混鹽,副產(chǎn)結晶鹽和泥渣可以全部綜合利用。

    裝置運行表明:

    一是其石灰澄清脫硬效果極好,硬度為零的預處理水保證了后續(xù)反滲透系統(tǒng)和結晶系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;

    二是正滲透MBC系統(tǒng)利用非金屬材質(zhì)(FRP+ UPVC)取代采用昂貴欽材的MVR蒸發(fā)器工藝,投資成本較低,可以利用低品位的廢熱作為能源,運行能耗可降低30%-70%,正滲透膜具有良好的抗污染性能和耐沖擊性,維護簡單;

    三是結晶鹽雖未分質(zhì)分級利用,但可以外銷作為鹽硝聯(lián)產(chǎn)的原料,沒有二次污染,大大減少固廢的處理費用。

    (2)雖然此廢水與煤化工廢水有一定差異,但其主要成分均為氯化鈉和硫酸鈉鹽,TDS范圍20-50 g/L,主要成分接近,因此用該技術稍加完善可以處理煤化工項目含鹽廢水,達到零排放的目標。

    (3)實現(xiàn)結晶鹽的綜合利用,不僅可以回收結晶鹽的價值,還可大大減少廢物填埋費用。

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    責任編輯:仁德財

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