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  • 專業(yè) | 燃煤電廠脫硫廢水綜合利用處理工藝實(shí)驗(yàn)研究

    2018-05-09 10:35:58 大云網(wǎng)  點(diǎn)擊量: 評(píng)論 (0)
    為了綜合利用燃煤電廠的脫硫廢水并使之達(dá)到低成本零排放的目標(biāo),針對(duì)其水質(zhì)差、含鹽量高的特點(diǎn),提出了預(yù)處理-微濾-反滲透-電解制氯組合處

    為了綜合利用燃煤電廠的脫硫廢水并使之達(dá)到低成本零排放的目標(biāo),針對(duì)其水質(zhì)差、含鹽量高的特點(diǎn),提出了預(yù)處理-微濾-反滲透-電解制氯組合處理工藝,并進(jìn)行了軟化、膜濃縮和電解制氯全工藝過程實(shí)驗(yàn)研究。

    結(jié)果表明:NaOH+Na2CO3聯(lián)合軟化工藝對(duì)Ca2+、Mg2+等硬度離子的去除效果明顯;微濾系統(tǒng)在SS的質(zhì)量分?jǐn)?shù)3%的工況卜運(yùn)行最為穩(wěn)定,產(chǎn)水濁度平均為0.22NTU、膜污染指數(shù)SDI為3.6;反滲透系統(tǒng)在回收率為70%工況卜達(dá)到最大程度濃縮減量并保持穩(wěn)定運(yùn)行,產(chǎn)出的濃、淡水的鹽質(zhì)量濃度分別為114.6、0.4g/L;Ti/IrO2-RuO2涂層電極的制氯性能較好,電流密度為100mA/cm2時(shí),其平均電流效率、直流電耗和強(qiáng)化壽命時(shí)問分別為60%、4.5W˙h/g和93h,滿足工業(yè)應(yīng)用要求。

    本研究針對(duì)脫硫廢水傳統(tǒng)處理工藝的不足以及直接蒸發(fā)結(jié)晶工藝的高成本、高耗能的現(xiàn)狀,提出“預(yù)處理軟化-微濾-反滲透膜濃縮-電解制氯”組合工藝,并通過實(shí)驗(yàn)研究脫硫廢水濃縮減量和綜合利用技術(shù)的可行性。

    微濾技術(shù)高效的固液分離性能、較大的膜通量和良好穩(wěn)定性,近年來受到了越來越多的關(guān)注。將微濾與反滲透相結(jié)合而形成的雙膜污水深度處理工藝在垃圾滲濾液、造紙廢水以及再生水工程中的應(yīng)用也十分成功。然而,對(duì)于水質(zhì)復(fù)雜的脫硫廢水,采用雙膜組合工藝處理時(shí),其系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性以及出水水質(zhì)有待進(jìn)一步研究。

    電解海水制氯廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外海濱電廠汽輪機(jī)凝汽器海水冷卻水的殺菌和防污。聶鑫等研究表明,以高鹽度的鹽水替代海水作為次氯酸鈉發(fā)生器的原料水,既減少了濃鹽水的排放,又有利于電解制氯系統(tǒng)的安全性和經(jīng)濟(jì)性,而且電解濃鹽水的有效CI產(chǎn)率明顯高于海水(可提高16%~26%)。目前關(guān)于脫硫廢水反滲透濃水的電解制氯性能的研究很少,本研究針對(duì)反滲透濃水高Cl-的特點(diǎn),考察其制氯效果以及不同涂層電極的制氯性能,為后續(xù)實(shí)際改造工程提供工程設(shè)計(jì)和運(yùn)行的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

    1 實(shí)驗(yàn)部分

    1.1 實(shí)驗(yàn)用水

    實(shí)驗(yàn)用水為預(yù)沉后的脫硫廢水上清液,水質(zhì)分析結(jié)果如表1所示,該脫硫廢水水質(zhì)呈弱酸性,Ca2+、Mg2+、SO42-及鹽含量均較高。

    1.2 實(shí)驗(yàn)裝置及流程

    裝置:微濾實(shí)驗(yàn)臺(tái),反滲透實(shí)驗(yàn)臺(tái),電化學(xué)工作站,電解制氯實(shí)驗(yàn)臺(tái)、水浴電解槽(自制)。電極材料:Ti/IrO2涂層電極和Ti/IrO2-RuO2涂層電極。

    實(shí)驗(yàn)流程如圖1所示。

    預(yù)沉后脫硫廢水首先進(jìn)行2級(jí)軟化處理,軟化產(chǎn)水進(jìn)入微濾系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)固液分離,而微濾產(chǎn)水經(jīng)過反滲透系統(tǒng)的深度處理后,淡水回用,反滲透濃水進(jìn)行電解制氯。

    1.3 實(shí)驗(yàn)方法

    1.3.1 預(yù)處理軟化

    1)Ca(OH)2+Na2CO3聯(lián)合實(shí)驗(yàn)。分別量取1L脫硫廢水上清液于6只塑料燒杯中,加入不同劑量Ca(OH)2進(jìn)行攪拌,待反應(yīng)完全后靜沉,取上清液測定Ca2+、Mg2+、SiO2和SO42-的含量,確定Ca(OH)2的優(yōu)化投加量。再分別量取1L的脫硫廢水上清液于6只塑料燒杯中,加入優(yōu)化劑量的Ca(OH)2,再以理論Na2CO3的投加劑量為基準(zhǔn)分別加入不同劑量Na2CO3,反應(yīng)完全后測定濾液中Ca2+、Mg2+、SiO2和SO42-的含量,確定Na2CO3的優(yōu)化投加量。

    2)NaOH+Na2CO3聯(lián)合實(shí)驗(yàn)。將上述實(shí)驗(yàn)中的Ca(OH)2換為NaOH,其他實(shí)驗(yàn)條件、步驟不變,分別確定NaOH和Na2CO3的優(yōu)化投加劑量。

    1.3.2 微濾一反滲透膜濃縮

    微濾和反滲透實(shí)驗(yàn)裝置及流程圖2所示。

    1) 微濾。以優(yōu)化的軟化工藝處理后的脫硫廢水懸濁液作為微濾系統(tǒng)進(jìn)水,采用恒壓(進(jìn)水壓力0.3MPa)方式運(yùn)行,系統(tǒng)運(yùn)行30min水力反洗1次,每次反洗時(shí)間60s,反洗水為微濾產(chǎn)水。控制循環(huán)料液SS的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為2%、3°%、4%,監(jiān)測微濾系統(tǒng)的運(yùn)行壓力、過濾壓差、產(chǎn)水通量、污染指數(shù)(SDI)以及濁度,研宄分析微濾系統(tǒng)的運(yùn)行性能。

    2) 反滲透。進(jìn)水為微濾產(chǎn)水,采用濃水回流的運(yùn)行模式,系統(tǒng)在恒流量(膜通量為17L/(m2˙h)的條件下)運(yùn)行時(shí),通過分析在不同回收率條件下反滲透系統(tǒng)的運(yùn)行壓差、脫鹽率等參數(shù)的變化來研宄系統(tǒng)運(yùn)行的性能及穩(wěn)定性。

    1.3.3 電解制氯

    采用線性伏安掃描法測定陽極過電位。以待測涂層電極為工作電極,鈦片為輔助電極。以飽和食鹽水作為電解液,飽和甘汞電極作為參比電極測析氯電位;以0.5mol/L的H2SO4作為電解液,汞-硫酸亞汞電極作為參比電極測析氧電位。設(shè)定掃描速率為1mV/s、電位掃描0?1.5V。

    電解裝置如圖3所示。控制反應(yīng)溫度在30°C以下,燒杯中為600mL實(shí)驗(yàn)用水,調(diào)節(jié)槽電壓使電流密度保持在100mA/cm2,電解時(shí)間為30min,每3min取樣1次,并測定水樣中有效Cl和Cl-的含量。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 預(yù)處理軟化

    2.1.1 Ca(OH)2+Na2CO3聯(lián)合實(shí)驗(yàn)

    Ca(OH)2和Na2CO3的對(duì)水樣中Ca2+、Mg2+、SiO2和SO42-的含量的影響如表2和表3所示。

    由表2可見,隨著Ca(OH)2投加量的増加,脫硫廢水中的SiO2、Mg2+和SO42-的含量迅速降低,其中SO42-含量的降低是由于反應(yīng)(1)所致,而SiO2、Mg2+含量的降低是由于Ca(OH)2的加入導(dǎo)致許多具有極大活性表面積的Mg(OH) 2沉淀物的形成,能吸附溶液中大量的硅,其中所涉及的主要化學(xué)反應(yīng)式如(2)所示。

    Ca2++SO42-=CaSO4↓, (1) 2SiO2+Mg(OH)2=Mg(HSiO3A)2↓。 (2)

    由表3可見,隨著Na2CO3投加量的増加,Ca2+、Mg2+和SO42-整體上呈下降趨勢。綜合考慮各離子的去除情況,優(yōu)選Ca(OH)2和Na2CO3的投加量分別為10.0g/L和14.75g/L。

    2.1.2 NaOH+Na2CO3聯(lián)合實(shí)驗(yàn)

    NaOH和Na2CO3的投加量對(duì)水中Ca2+、Mg2+、SiO2和SO42-的含量的影響分別如表4和表5所示。

    由表4可知,隨著NaOH投加量的逐漸增加,水中Ca2+、Mg2+、SiO2和SO42-的含量降低,但在NaOH投加量超過8.0g/L后,水樣中SiO2的含量緩慢升高,此時(shí)測得水樣pH升至11.5,說明pH過高時(shí)除硅效率會(huì)有所降低。

    由表5可知,當(dāng)Na2CO3的投加量大于5.5g/L時(shí),Mg2+的質(zhì)量濃度迅速降至54mg/L并趨于穩(wěn)定,此時(shí)Ca2+的質(zhì)量濃度降至5.0mg/L也趨于穩(wěn)定。而且隨著Na2CO3投加量的増加,水樣中SiO2含量呈上升趨勢,而SO42-含量逐漸降低。

    綜合比較,確定NaOH和Na2CO3的優(yōu)化投加量分別為8.2g/L和5.5g/L。

    2.1.3 2種預(yù)處理工藝的對(duì)比

    以上2種預(yù)處理工藝對(duì)脫硫廢水均有較好地軟化效果,但相比而言,使用NaOH+ Na2CO3聯(lián)合工藝時(shí),除了上清液中Mg2+含量稍高外,其他如Ca2+、SiO2、SO42-含量均較低,而且使用的藥劑劑量少、費(fèi)用也相對(duì)較低,見表6。

    綜合考慮軟化效果和經(jīng)濟(jì)成本,選擇NaOH+ Na2CO3為該電廠脫硫廢水的軟化工藝。

    2.2微濾-反滲透

    2.2.1微濾性能

    在循環(huán)料液SS的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為2%、3°%、4% 的條件下,系統(tǒng)的產(chǎn)水通量、過濾壓差、產(chǎn)水濁度及 其他指標(biāo)變化趨勢如圖4、圖5和表7所示。

    由圖4可知,不同SS含量條件下的產(chǎn)水通量均出現(xiàn)不同程度的波動(dòng);壓差在大部分時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定,部分出現(xiàn)降低的點(diǎn)。分析原因是實(shí)驗(yàn)過程中溫度變化造成的,當(dāng)溫度升高時(shí),產(chǎn)水通量增大,壓差會(huì)有所降低。

    由圖5和表7可知,微濾系統(tǒng)產(chǎn)水濁度在0.16~0.3 NTU小幅波動(dòng),膜污染指數(shù)SDI小于3.8。隨著固含量的升高產(chǎn)水濁度略有降低、SDI略有上升。總體來看系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,而且SS的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%時(shí)的產(chǎn)水通量最大,產(chǎn)水量穩(wěn)定時(shí)間更長。

    水中的顆粒、有機(jī)物以及膠體等物質(zhì)會(huì)在微濾膜表面發(fā)生架橋、吸附進(jìn)而導(dǎo)致膜污堵,因此需要定期對(duì)膜進(jìn)行清洗。周衛(wèi)青、李進(jìn)等針對(duì)微濾膜的清洗進(jìn)行了相關(guān)研究,確定酸堿聯(lián)合清洗效果最佳。據(jù)此,采用堿洗、酸洗、酸-堿聯(lián)合清洗3個(gè)清洗方案,通過恒定進(jìn)水壓力條件下膜的產(chǎn)水通量的變化來表征膜過濾性能的變化。清洗實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表8;

    由表8可知,各種清洗方式效果排序?yàn)樗嵯?lt;堿洗<酸洗+堿洗。單一堿洗、酸洗后微濾膜的表面仍然殘留部分污染物,效果均不理想,而采用酸堿聯(lián)合清洗的方法,在清洗壓力大于0.2 MPa時(shí),膜通量可以恢復(fù)至94%以上。因此,實(shí)際膜工藝中可以參考使用酸堿聯(lián)合化學(xué)清洗方案。

    2.2.2反滲透性能

    實(shí)驗(yàn)前,將SS的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%下的微濾產(chǎn)水用鹽酸調(diào)節(jié)pH至8.0左右作為反滲透實(shí)驗(yàn)用水,其他水質(zhì)指標(biāo)如表3所示。

    對(duì)比表1和表7可知,水中TDS的含量變化不大,原因是微濾系統(tǒng)的作用主要是固液分離,對(duì)水中溶解性鹽基本沒有去除作用。

    不同回收率條件下反滲透系統(tǒng)運(yùn)行壓力、壓差變化情況如圖6所示。

    由圖6可知,系統(tǒng)運(yùn)行壓力、壓差均隨著回收率的增大而增大,并且在各個(gè)回收率條件下運(yùn)行時(shí),壓力、壓差基本穩(wěn)定。當(dāng)回收率為75%時(shí),設(shè)備運(yùn)行壓力超過了膜元件本身最高操作壓力( 8.3 MPa),影響膜的使用壽命。

    反滲透膜的脫鹽效果如表9所示。

    由表9可知,同一產(chǎn)水流量條件下,脫鹽率隨著回收率的提高逐漸降低,但均高于98.5%。水質(zhì)分析結(jié)果表明,不同回收率條件下反滲透濃水側(cè)各離子含量隨著回收率的提高均逐漸升高,Cl-的質(zhì)量濃度達(dá)到20g/L以上,滿足工業(yè)電解制氯的水質(zhì)要求。

    綜合考慮反滲透系統(tǒng)的運(yùn)行壓力、回收率和脫鹽率等因素,確定系統(tǒng)在回收率為70%條件下運(yùn)行時(shí)效果最好,此時(shí)操作壓力為8.0MPa,產(chǎn)出的淡水、濃水總鹽的質(zhì)量濃度分別為 114.6、0.4 g/L。

    2.3電解制氯

    2.3.1析氯性能

    在電解制氯過程中,陽極上發(fā)生的析氧反應(yīng)是析氯反應(yīng)的主要競爭副反應(yīng),它不僅消耗電能,還降低制氯效率,因此陽極材料上發(fā)生的析氧反應(yīng)越小越有利于析氯反應(yīng)的進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)對(duì)預(yù)選的2種涂層材料的陽極進(jìn)行了析氯、析氧電位測定,結(jié)果如表10所示。

    由表10可知,2種電極均滿足GB/T 22839 —2010中對(duì)陽極析氯電位的技術(shù)要求。與Ti/IrO2涂 層電極相比,Ti/IrO2-RuO2涂層電極的析氯電位略 低,析氧電位略高,析氧析氯電位差較大,因此Ti/ IrO2-RuO2涂層電極的析氯性能更好。

     

    2.3.2制氯性能

    電解實(shí)驗(yàn)在電流密度為100mA/cm2、平均水溫 為27.8 °C條件下進(jìn)行,2種涂層電極電解制氯過程 中有效Cl及Cl-含量變化如圖7所示。

    由圖7可知,隨著電解時(shí)間延長,相同工況條件下2種涂層電極實(shí)驗(yàn)電解液中的有效Cl含量呈線性 上升,Cl-含量總體呈下降趨勢。對(duì)比發(fā)現(xiàn),Ti/IrO2-RuO2涂層電極水樣中的有效Cl上升速率和Cl-含 量總體減少速率均高于Ti/IrO2涂層電極的,這說明Ti/IrO2-RuO2涂層電極在該工況條件下的制氯效率更高、產(chǎn)率更大。

    分析認(rèn)為,與IrO2相比,RuO2有著更低的氧、金 屬原子摩爾比,可提供更多的自由面積與Cl-反應(yīng),RuO2還有著更好的親水性和帶有更高的正電荷性, 有利于將Cl-吸附至電極表面。此外,RuO2還具有較 低的結(jié)合能與電阻,有利于電子傳遞。因此,Ru/Ir混合貴金屬氧化物涂層電極比單純的Ir貴金 屬涂層電極有著更好的制氯性能。

    2.3.3 電流效率

    2種涂層電極電解制氯過程中電流效率n和直流電耗W的變化見圖8。

    由圖8可知,Ti/IrO2涂層電極的電流效率和直流電耗分別為40%、7.9 kW.h/kg,Ti/IrO2-RuO2涂層 電極的分別為60%、4.5 kW.h/kg。Ti/IrO2涂層電極的電流效率明顯低于Ti/IrO2-RuO2涂層電極,直流電耗大大高于Ti/IrO2-RuO2涂層電極。原因是Ti/ IrO2涂層電極析氯反應(yīng)進(jìn)行得較差,隨著電解液中Cl-含量下降導(dǎo)致傳質(zhì)效率下降,電流效率開始逐步 下降,直流電耗逐漸升高。電解過程中電解液溫度略 有升高也是一個(gè)原因。

    研究發(fā)現(xiàn),電解液溫度上升,陽極電流效率下 降,電解槽的電壓下降,直流電耗上升。電解過程中陽極的析氯反應(yīng)是一個(gè)吸熱反應(yīng),増加電解液溫度有利于析氯反應(yīng)的進(jìn)行。但溫度過高也會(huì)使氯氣在水中的溶解度下降、次氯酸鹽分解速度加快,從而導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)有效Cl產(chǎn)率的下降。

    2.3.4陽極壽命

    依據(jù)GB/T22839—2010,控制電解液溫度為40 °C 左右、電流密度為2A/cm2,分別以0.5 mol/L的 H2S〇4和減量濃縮后的脫硫廢水做電解液進(jìn)行2組電極的陽極壽命實(shí)驗(yàn),以電解槽電壓升高至5 V所 累計(jì)的電解時(shí)間作為陽極的強(qiáng)化壽命實(shí)驗(yàn)失效時(shí)間,結(jié)果如表11所示。

    從表11可知,在0.5 mol/L的H2SO4電解液中, 2種涂層電極的強(qiáng)化壽命均高于GB/T22839-2010 規(guī)定的30h。在實(shí)際脫硫廢水濃水中,Ti/IrOr-RuO2 涂層電極的強(qiáng)化壽命時(shí)間為93h,而Ti/Ir〇2涂層電 極的強(qiáng)化壽命僅為23h,所以Ti/IrO2-RuO2涂層電 極更適宜用作脫硫廢水濃水電解制氯的工作電極。

    2.4經(jīng)濟(jì)性分析

    通過研宄表明,“預(yù)處理-微濾-反滲透-電解制氯”組合工藝處理脫硫廢水在技術(shù)上是可行 的,但要真正推廣應(yīng)用該工藝實(shí)現(xiàn)脫硫廢水低成本零排放的目標(biāo),還需綜合考慮其經(jīng)濟(jì)性。通過調(diào)研蒸發(fā)結(jié)晶工藝,對(duì)比各工藝的投資費(fèi)用和運(yùn)行成本等經(jīng)濟(jì)指標(biāo),進(jìn)而確定“預(yù)處理-微濾-反滲透-電解制氯”組合工藝的經(jīng)濟(jì)性。

    河源某電廠是國內(nèi)第1家真正意義上實(shí)現(xiàn)廢水零排放的電廠,采用了 “預(yù)處理+蒸發(fā)+結(jié)晶”工 藝,三水某電廠采用“預(yù)處理+臥式MVC濃縮+臥式MED結(jié)晶”工藝,他們與本研宄的“預(yù)處理-微濾-反滲透-電解制氯”投資及運(yùn)行成本的比較見表12。

    由表12可知,蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)投資大,運(yùn)行成本 高昂,且整套系統(tǒng)占地面積較大;而采用預(yù)處理-微 濾-反滲透-電解制氯工藝,不僅初期投資費(fèi)用(建筑工程費(fèi)850.2萬元,設(shè)備及工器具購置費(fèi)2905.62 萬元,安裝工程費(fèi)350.84萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用 256.77萬元)少,而且其實(shí)際運(yùn)行成本僅占蒸發(fā)結(jié) 晶工藝的32%。因此,“預(yù)處理-微濾-反滲透-電解制氯”工藝不僅在技術(shù)上可行,而且在經(jīng)濟(jì)上是合理的。

    3 結(jié)論

    研究了預(yù)處理軟化、微濾-反滲透膜濃縮和電解制氯全工藝處理脫硫廢水,其中:

    1) NaOH+Na2CO3聯(lián)合軟化脫硫廢水效果最佳,Ca2+、Mg2+等離子去除率分別達(dá)到99.68%、97.67%, 為后續(xù)“雙膜”工藝用水提供了條件。

    2) 微濾作為反滲透工藝的預(yù)處理系統(tǒng),能有效 地對(duì)軟化廢水進(jìn)行固液分離,產(chǎn)水濁度平均為0.22 NTU,有效延長了反滲透膜的使用壽命;反滲透系統(tǒng) 在70°%回收率條件下運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)水可回用,大大 提高了水的回用率。

    3) 電解反滲透濃水制氯實(shí)現(xiàn)了脫硫廢水變廢為 寶和資源化利用。Ti/IrO2-RuO2涂層電極的電化學(xué)性 能更好,完全能夠滿足工業(yè)電解制氯要求。

    4) 整套工藝可以有效實(shí)現(xiàn)燃煤電廠脫硫廢水 的濃縮減量和綜合利用,運(yùn)行成本僅為蒸發(fā)結(jié)晶工藝的32%,不僅節(jié)能降耗,而且環(huán)保經(jīng)濟(jì)。

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    責(zé)任編輯:售電小陳

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