干貨|汽輪機冷端系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化研究與應(yīng)用
汽輪機冷端系統(tǒng)是火電機組的重要組成部分,如何實現(xiàn)汽輪機冷端系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化,對提高火電機組運行的經(jīng)濟性提高具有十分重要的意義。針對汽輪機冷端系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化分析問題,從汽輪機冷端系統(tǒng)主要設(shè)備出發(fā),重點對循環(huán)水泵提出改造,提高循環(huán)水流量,解決循環(huán)水流量較設(shè)計值小的問題,提高機組真空;同時對凝汽器及冷卻塔等冷端設(shè)備分別提出優(yōu)化改造,以提高冷端設(shè)備的效率及出力,降低循環(huán)水溫度,提高機組真空,保證汽輪發(fā)電機組安全經(jīng)濟運行。
前言
隨著電力市場競爭機制的進一步發(fā)展,降低發(fā)電成本、提高機組運行經(jīng)濟性已成為發(fā)電企業(yè)的當務(wù)之急。目前、國內(nèi)外機組運行中的突出問題是冷端系統(tǒng)運行狀況不好,嚴重影響了機組運行的經(jīng)濟性。特別是冷卻塔出力不足、循環(huán)水泵流量小、效率低,凝結(jié)水過冷度和含氧量過高,凝汽器漏空氣和冷卻水管結(jié)垢等嚴重影響了機組真空。因此,降低機組供電煤耗、冷端系統(tǒng)的節(jié)能診斷和優(yōu)化已成為電廠節(jié)能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
冷端設(shè)備性能最重要的指標有兩個:一是凝汽器的真空,另一個指標是循環(huán)水泵電耗。另外從熱力系統(tǒng)角度考慮凝結(jié)水過冷度也是一個重要經(jīng)濟性指標。凝汽器本身是個換熱器,評價其性能優(yōu)劣最重要指標是凝汽器端差。要想獲得最佳真空,主要措施是降低循環(huán)水溫度和降低凝汽器端差。對于循環(huán)水泵電耗,主要是考慮循環(huán)水泵經(jīng)濟調(diào)度運行及泵組效率。
本文針對汽輪機冷端優(yōu)化分析問題,從凝汽器、循環(huán)水泵及冷卻塔等冷端設(shè)備整體出發(fā),采用多種方法同步進行。提出了對循環(huán)水泵進行改造,以提高流量及效率,降低電耗;對冷卻塔填料及噴嘴換型改造,增大淋水面積,降低循環(huán)水溫度,以提高冷卻塔工作效率;對凝汽器換熱管進行高壓水沖洗,并在凝汽器補水加裝噴嘴霧化裝置,以改善凝汽器工況,提高機組真空。優(yōu)化改造后,機組經(jīng)濟性明顯提高,為機組節(jié)能減耗奠定了良好的基礎(chǔ)。
一、 汽輪機冷端優(yōu)化的必要性
汽輪機冷端系統(tǒng)是由汽輪機低壓缸的末機組、凝汽器、冷卻塔、循環(huán)水泵、循環(huán)供水系統(tǒng)等系統(tǒng)組成。由于循環(huán)水水質(zhì)較差,長時間運行,造成了冷端設(shè)備故障多發(fā),設(shè)備出力下降,機組真空降低等問題。
1. 循環(huán)水泵組:我廠單臺機組共配置兩臺循環(huán)水泵,一臺雙速泵,一臺高速泵,均采用立式斜流泵結(jié)構(gòu)。2009年6月投入運行至今,由于泵組設(shè)計參數(shù)與現(xiàn)場管路不匹配,循環(huán)泵在不同運行方式下循環(huán)水流量均低于設(shè)計值,泵組偏離設(shè)計工況點較遠運行。由于泵組性能未達到設(shè)計要求,導(dǎo)致凝汽器真空偏低,影響電廠的經(jīng)濟運行。多臺循環(huán)水泵在工作中均出現(xiàn)嚴重的振動情況,已威脅到電廠機組運行的可靠性。
2. 冷卻塔填料: 冷卻塔填料在長時間運行中,會大面積出現(xiàn)老化、脫落等現(xiàn)象。機組運行當中,由于循環(huán)水水流下降的作用力,導(dǎo)致填料大面積破碎,掉入循環(huán)水系統(tǒng),填料碎片將相當數(shù)量的凝汽器換熱管堵塞,致使凝汽器冷卻能力下降,機組真空下降,嚴重影響機組的經(jīng)濟性,更重要的是威脅機組的安全運行。
3. 冷卻塔噴嘴:我廠冷卻塔噴濺裝置為反射III型,淋水分散性、均勻性較差,某些區(qū)域淋不到水,淋水填料出現(xiàn)盲區(qū)。盲區(qū)的通風阻力降低,空氣流量大于有水區(qū),大量的空氣經(jīng)盲區(qū)“短路”而流失,并使塔內(nèi)氣流流場紊亂,導(dǎo)致冷卻效果下降,經(jīng)濟性較差。
4. 凝汽器:機組運行時,低溫的化學(xué)補水沒有補入凝汽器喉部并實現(xiàn)霧化,無法與溫度較高的排汽在喉部進行熱交換,或者說排汽的潛熱沒有放熱給低溫的補水,補水也無法吸收排汽的熱量而被加熱,使得凝結(jié)水過冷度和含氧量增加。若凝結(jié)水溶解氧過高,除氧器過負荷運行會導(dǎo)致給水溶解氧的含量也會升高,影響鍋爐的水質(zhì),引起結(jié)垢和腐蝕,還有可能通過蒸汽進入汽輪機,造成汽輪機通流部分結(jié)垢,影響汽輪機效率和安全運行。
二、 汽輪機冷端系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化方案
1. 循環(huán)水泵優(yōu)化改造
1.1 改造原則
根據(jù)現(xiàn)場實際工況核定水泵運行參數(shù),在泵組基礎(chǔ)保持不變、電氣及控制方式不變、泵出口方位尺寸不變、保留現(xiàn)有電機等前提下,以解決流量偏小的問題,提高真空度降低煤耗為主要目標,同時解決泵組振動超標、提高泵組穩(wěn)定性,設(shè)計新型泵,進行整機改造。
1.2 改造方案
從使用的角度出發(fā),既要考慮泵的運行工況點在高效區(qū)范圍內(nèi),又要最大限度地降低改造成本,因此在選用效率高、高效運行范圍寬、汽蝕性能好的水力模型的同時,又采取以下防振措施:
(1)現(xiàn)加厚外筒接管壁厚至14mm,來提高筒體的強度,在外接管上增加筋板,提高筒體的剛性;
(2)在電機座外壁加上六個半圓柱支撐,使筒體剛性得到加強;
(3)在導(dǎo)軸承與外接管內(nèi)壁增加支撐板,提高轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定性;
(4)筒體結(jié)構(gòu)改為上止口下錐面壓實,增加了穩(wěn)定性和對中性;
(5)現(xiàn)改進導(dǎo)流板結(jié)構(gòu)形式,增加與外接管的支撐,提高機組的穩(wěn)定性同時更好地利用了泵輸送介質(zhì)的動能,提高效率約2%;
(6)水泵出水彎管采用多節(jié)段導(dǎo)流片,通道圓滑流暢、阻力小,彎管內(nèi)水流速度梯度減小,降低了渦流損失,減小振動,同時也提高了水泵效率;
(7)葉輪加工完成后進行動靜平衡試驗(按G6.3級進行靜平衡試驗、按G2.5級進行嚴格的動平衡試驗),提高了轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定性;
(8)在導(dǎo)葉體外圓增設(shè)與外筒體接觸的不銹鋼襯板,提高機組的穩(wěn)定性;
(9)在葉輪室和下外接管之間增加防轉(zhuǎn)動裝置,使運行更平穩(wěn)。
(10)采用中國水利電力科學(xué)研究院開發(fā)的Ns400斜流泵水力模型、先進的CFD理論技術(shù)對包含有流體流動和熱傳導(dǎo)等相關(guān)物理現(xiàn)象的系統(tǒng)進行精確的分析、采用Solidworks三維設(shè)計軟件進行產(chǎn)品設(shè)計分析計算方法,確保循環(huán)水泵在各種運行工況下均在高效區(qū),循環(huán)水泵應(yīng)可以并列或單泵運行,滿足各季節(jié)、各工況下整個機組的安全﹑經(jīng)濟運行。并聯(lián)運行工況下,循環(huán)水泵的流量偏差限制在5%以內(nèi)。
責任編輯:售電小陳
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