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  • 應(yīng)用節(jié)能潛力診斷提高循環(huán)流化床機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益

    2017-02-08 16:19:31 大云網(wǎng)  點(diǎn)擊量: 評(píng)論 (0)
    廣東粵電云河發(fā)電有限公司的5、6號(hào)機(jī)組是300兆瓦循環(huán)流化床機(jī)組,分別于2010年7月和8月投產(chǎn)。該公司兩臺(tái)機(jī)組的三大主機(jī)均是上海制造的。鍋爐是上海鍋爐廠首次自行研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的300兆瓦循環(huán)流化床鍋爐
      廣東粵電云河發(fā)電有限公司的5、6號(hào)機(jī)組是300兆瓦循環(huán)流化床機(jī)組,分別于2010年7月和8月投產(chǎn)。該公司兩臺(tái)機(jī)組的三大主機(jī)均是上海制造的。鍋爐是上海鍋爐廠首次自行研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的300兆瓦循環(huán)流化床鍋爐。

           一、成果實(shí)施的背景
           廣東粵電云河發(fā)電有限公司的兩臺(tái)300兆瓦循環(huán)流化床機(jī)組自投產(chǎn)以來(lái),該公司技術(shù)人員逐年不斷挖掘機(jī)組節(jié)能潛力,通過(guò)多年生產(chǎn)技術(shù)對(duì)標(biāo)工作的開展,各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)得到大幅度提高,2012、2013年參加了全國(guó)循環(huán)流化床機(jī)組競(jìng)賽,分別獲得二等獎(jiǎng)和三等獎(jiǎng)的好成績(jī),但與標(biāo)桿機(jī)組相比,仍有較大差距,特別是廠用電率仍較高。2012年5、6號(hào)機(jī)組的供電標(biāo)煤耗為336.4 克/千瓦時(shí)、336.1克/千瓦時(shí),直接生產(chǎn)用電率為7.61%、7.46%。
           為了進(jìn)一步提高5、6號(hào)機(jī)組的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo),更好地發(fā)揮兩臺(tái)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益,2013年10月,該公司組織技術(shù)人員開始調(diào)研和尋找科研機(jī)構(gòu)合作,對(duì)機(jī)組進(jìn)行節(jié)能潛力診斷。同時(shí)該公司向廣東粵電集團(tuán)有限公司申請(qǐng)了名為“5、6號(hào)機(jī)組節(jié)能潛力診斷”的科技項(xiàng)目,并得到了公司的批準(zhǔn)。為確保節(jié)能診斷項(xiàng)目能取得較好的成果,該公司技術(shù)人員經(jīng)過(guò)多次調(diào)研和評(píng)估,在了解其他電廠節(jié)能技術(shù)應(yīng)用的情況和效果的基礎(chǔ)上,于2013年9月和2014年4月先后兩次外請(qǐng)西安熱工研究院的節(jié)能專家到廠進(jìn)行節(jié)能技術(shù)的交流。該公司技術(shù)人員對(duì)機(jī)組節(jié)能診斷項(xiàng)目了解和掌握了如下情況:
           1.這個(gè)項(xiàng)目是兩臺(tái)機(jī)組機(jī)、爐、電三個(gè)專業(yè)主輔設(shè)備多項(xiàng)綜合的節(jié)能診斷的項(xiàng)目,節(jié)能診斷的效果和最終需要采取的節(jié)能方法、措施很難以定額定量的考核指標(biāo)來(lái)衡量。
           2.西安熱工研究院是火力發(fā)電行業(yè)質(zhì)檢中心,具有電力工程調(diào)試甲級(jí)資質(zhì)、工程咨詢甲級(jí)資格、是中電聯(lián)授予的AAA信用企業(yè),通過(guò)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心質(zhì)量管理體系認(rèn)證,并有多人獲得節(jié)能方向的國(guó)家注冊(cè)咨詢工程師執(zhí)業(yè)資格。西安熱工研究院有限公司在機(jī)組能耗診斷專業(yè)領(lǐng)域具領(lǐng)先地位,有三百臺(tái)機(jī)組能耗診斷項(xiàng)目的業(yè)績(jī);承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家部委和華能集團(tuán)能耗診斷相關(guān)科研項(xiàng)目;技術(shù)人員全面、系統(tǒng)的專業(yè)技能以及豐富的經(jīng)驗(yàn);各種類型及容量等級(jí)機(jī)組的詳實(shí)資料(設(shè)計(jì)參數(shù)、運(yùn)行數(shù)據(jù)、檢修報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告和技術(shù)改造等);配備有高精度的儀器和設(shè)備。而其它同類單位的能耗診斷工作水平與西安熱工研究院在各個(gè)方面相差較大。
           3.2013年截止目前西安熱工研究院與華能、國(guó)華、華潤(rùn)、中電投、粵電等多個(gè)發(fā)電集團(tuán)合作,共同為機(jī)組節(jié)能降耗工作進(jìn)行研究,共計(jì)在34臺(tái)次機(jī)組的進(jìn)行試驗(yàn)和節(jié)能研究工作,涉及裝機(jī)容量1700萬(wàn)千瓦,其中1000兆瓦超超臨界機(jī)組6臺(tái)、600兆瓦超臨界機(jī)組14臺(tái)、300兆瓦亞臨界機(jī)組12臺(tái)。
           鑒于上述原因,經(jīng)公司內(nèi)部技術(shù)人員討論,決定邀請(qǐng)西安熱工研究院有限公司為該公司#5、6機(jī)組能耗診斷項(xiàng)目實(shí)施單位。
           二、節(jié)能潛力診斷
           2014年4月-5月,西安熱工研究院有限公司的10位專家組成節(jié)能診斷專家小組到廣東粵電云河發(fā)電有限公司,專家小組成員中涉及有鍋爐本體及燃燒、鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)、汽機(jī)本體及熱力系統(tǒng)、冷端系統(tǒng)、廠用電及環(huán)保系統(tǒng)等多個(gè)專業(yè)。云河發(fā)電有限公司按專業(yè)對(duì)口安排專業(yè)技術(shù)人員與其聯(lián)合組成科技攻關(guān)小組,對(duì)兩臺(tái)300兆瓦亞臨界循環(huán)流化床機(jī)組主要運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行現(xiàn)狀分析,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和系統(tǒng)運(yùn)行狀況進(jìn)行實(shí)地調(diào)研。
           經(jīng)過(guò)半個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)分析、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、數(shù)據(jù)采樣收集和在線進(jìn)行試驗(yàn)等的節(jié)能診斷措施,科技攻關(guān)小組通過(guò)多次交流討論會(huì)對(duì)各項(xiàng)能源損耗問(wèn)題進(jìn)行分析,提出了影響機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的主要因素。在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步定量計(jì)算了這些因素對(duì)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)的影響量,得出了機(jī)組能耗的損失分布情況及其主要原因,明確了下一步節(jié)能降耗工作的方向和重點(diǎn),并有針對(duì)性地提出了5、6號(hào)機(jī)組節(jié)能降耗的技術(shù)途徑與實(shí)施方案,同時(shí)預(yù)測(cè)分析了各項(xiàng)改造實(shí)施后機(jī)組的能耗水平,以指導(dǎo)該公司優(yōu)化運(yùn)行、設(shè)備維護(hù)及技術(shù)改造工作,推動(dòng)電廠節(jié)能降耗目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
           通過(guò)該次節(jié)能診斷,找出影響該公司5、6號(hào)機(jī)組發(fā)電煤耗的主要因素包括以下幾點(diǎn):
           1.由于受國(guó)內(nèi)制造加工工藝和投產(chǎn)初期設(shè)備安裝水平的制約,汽機(jī)各缸性能達(dá)不到設(shè)計(jì)水平,導(dǎo)致云河發(fā)電有限公司5、6號(hào)汽輪機(jī)熱耗較設(shè)計(jì)水平偏高219千焦/千瓦時(shí)和189 千焦/千瓦時(shí)左右,折合機(jī)組發(fā)電煤耗約8.2克/千瓦時(shí)和7.1克/千瓦時(shí);
           2.2013年5月至2014年4月期間,5、6號(hào)機(jī)組出力系數(shù)分別為0.658和0.648,相較于出力系數(shù)1.0時(shí)的發(fā)電煤耗分別升高約9.6克/千瓦時(shí)和10.0克/千瓦時(shí);
           3.5、6號(hào)機(jī)組再熱汽減溫水和過(guò)熱汽減溫水投用量較大,使發(fā)電煤耗分別升高約1.6克/千瓦時(shí)和1.4克/千瓦時(shí);
           4.5、6號(hào)機(jī)組低壓缸排汽壓力較設(shè)計(jì)值的偏差,對(duì)不同背壓范圍進(jìn)行分段修正,加權(quán)核算后分別導(dǎo)致發(fā)電煤耗升高約0.9克/千瓦時(shí)和0.6 克/千瓦時(shí);
           5.2013年5月至2014年4月期間, 5、6號(hào)機(jī)組啟停次數(shù)分別為4次和3次,4月底6號(hào)機(jī)組停機(jī)一次,使機(jī)組發(fā)電煤耗分別上升約1.0 克/千瓦時(shí)和0.9克/千瓦時(shí);
           6.5、6號(hào)機(jī)組鍋爐熱效率優(yōu)于設(shè)計(jì)值約0.8個(gè)百分點(diǎn),使機(jī)組發(fā)電煤耗下降約2.5 克/千瓦時(shí);
           7.其它因素包括熱力系統(tǒng)嚴(yán)密性、回?zé)嵯到y(tǒng)、蒸汽消耗、主再熱蒸汽參數(shù)等對(duì)5、6號(hào)機(jī)組能耗的影響均處于相對(duì)正常水平,總計(jì)分別使機(jī)組發(fā)電煤耗下降約1.4 克/千瓦時(shí)和1.8 克/千瓦時(shí)。
           對(duì)云河發(fā)電有限公司5、6號(hào)機(jī)組的節(jié)能潛力進(jìn)行預(yù)測(cè)分析匯總?cè)缦卤?.1所示:

    表1:云河發(fā)電有限公司5、6號(hào)機(jī)組節(jié)能潛力預(yù)測(cè)分析匯總

    項(xiàng)目名稱    5號(hào)機(jī)組    6號(hào)機(jī)組
    發(fā)電煤耗 廠用電率 發(fā)電煤耗 廠用電率
    g/(kWh) 百分點(diǎn) g/(kWh) 百分點(diǎn)
    運(yùn)行優(yōu)化 循泵優(yōu)化運(yùn)行   0.1   0.08
    電除塵優(yōu)化運(yùn)行   0.15   0.15
    漿液循環(huán)泵優(yōu)化運(yùn)行   0.1   0.1
    減少啟停次數(shù) 0.4   0.4  
    檢修維護(hù) 揭缸檢修 5.0   4.5  
    凝汽器加強(qiáng)清洗 0.2   0.5  
    技術(shù)改造 熱力系統(tǒng)優(yōu)化 0.5      
    合計(jì) 6.1 0.35 5.9 0.33

              如表1所示,云河發(fā)電有限公司可以通過(guò)運(yùn)行優(yōu)化、檢修維護(hù)、技術(shù)改造等多方面努力, 5、6號(hào)機(jī)組發(fā)電煤耗在目前基礎(chǔ)上可分別下降約6.1克/千瓦時(shí)和5.9克/千瓦時(shí),廠用電率可分別下降約0.35個(gè)百分點(diǎn)和0.33個(gè)百分點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上,技術(shù)攻關(guān)小組綜合考慮出力系數(shù)這一影響因素對(duì)發(fā)供電煤耗、廠用電率的影響,設(shè)定了預(yù)期指標(biāo)。以出力系數(shù)0.75為例,5、6號(hào)機(jī)組發(fā)電煤耗力爭(zhēng)達(dá)到306.9克/千瓦時(shí),廠用電率達(dá)到6.40%和6.66%,供電煤耗達(dá)327.9克/千瓦時(shí)和328.9克/千瓦時(shí)。不同出力系數(shù)下5、6號(hào)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)預(yù)計(jì)值見(jiàn)表2:

    表2:云河發(fā)電有限公司5、6號(hào)機(jī)組各負(fù)荷率下經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)預(yù)計(jì)值

           三、節(jié)能措施實(shí)施
           經(jīng)過(guò)節(jié)能診斷后,廣東粵電云河發(fā)電有限公司組織了多次節(jié)能改造研討會(huì),將節(jié)能診斷后的可實(shí)施的措施進(jìn)行評(píng)估和分解,結(jié)合該公司的實(shí)際情況,初步擬定將采取以下節(jié)能措施:
           5、6號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)本體揭缸檢修,可使發(fā)電煤耗下降4.0-6.0克/千瓦時(shí);5、6號(hào)機(jī)組運(yùn)行中加強(qiáng)凝汽器半側(cè)清洗,注重機(jī)組停運(yùn)期間凝汽器冷卻管的高壓水清洗,可使發(fā)電煤耗分別下降約0.2克/千瓦時(shí)和0.5克/千瓦時(shí);5、6號(hào)機(jī)組熱力系統(tǒng)優(yōu)化(過(guò)熱汽減溫水改至高加后等)可使兩臺(tái)機(jī)組發(fā)電煤耗均下降約0.5 克/千瓦時(shí);增設(shè)煙氣事故噴淋系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)漿液循環(huán)泵優(yōu)化運(yùn)行,預(yù)計(jì)可使5、6號(hào)機(jī)組脫硫年均耗電率均下降約0.1個(gè)百分點(diǎn)。電除塵優(yōu)化運(yùn)行,預(yù)計(jì)可使 5、6號(hào)機(jī)組電除塵年均耗電率均下降約0.15個(gè)百分點(diǎn)。
           2014年11月至2015年1月,廣東粵電云河發(fā)電有限公司五、六號(hào)機(jī)組開展投產(chǎn)以來(lái)的首次大修。借此機(jī)會(huì),該公司根據(jù)擬定的節(jié)能措施進(jìn)行節(jié)能改造工作。主要如下:
           1.汽輪機(jī)高中壓缸解體檢修及改造。
           對(duì)5、6汽輪機(jī)進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)5、6號(hào)汽輪機(jī)高中壓缸阻汽片存在如下缺陷:5號(hào)機(jī)高壓持環(huán)的28道阻汽片、蒸汽室的5道阻汽片和高壓轉(zhuǎn)子的14道阻汽片嚴(yán)重磨損,6號(hào)機(jī)高壓持環(huán)的28道阻汽片間隙有1.1毫米。上述阻汽片的間隙已超標(biāo)。
           發(fā)現(xiàn)缺陷后,該公司馬上組織本廠技術(shù)人員、大修隊(duì)伍、監(jiān)理等相關(guān)方召開討論會(huì),同時(shí)也咨詢了上海汽輪機(jī)廠,決定進(jìn)行阻汽片的更換。更換具體范圍如下:5號(hào)機(jī)高壓持環(huán)28道阻汽片、蒸汽室5道阻汽片、高壓轉(zhuǎn)子14道阻汽片;6號(hào)機(jī)高壓持環(huán)28道阻汽片;阻汽片的間隙標(biāo)準(zhǔn)如下:高壓持環(huán)靜葉阻汽片的間隙為0.75-0.85毫米,噴嘴室靜葉阻汽片的間隙為1.00-1.10毫米,高中壓轉(zhuǎn)子阻汽片的間隙為0.75-0.85毫米。
           2.凝汽器不銹鋼管機(jī)械清洗。
           該公司為了確保汽輪機(jī)凝汽器不銹鋼管的清潔度,在大修時(shí)對(duì)凝汽器水側(cè)采用高壓水射流清洗,此方法是以水為介質(zhì),通過(guò)專用設(shè)備系統(tǒng)使水產(chǎn)生高壓水射流,對(duì)凝汽器不銹鋼管的內(nèi)部結(jié)垢、堵塞物或表面附著物進(jìn)行徹底地切削、破碎、擠壓及沖刷以達(dá)到完全清洗的目的。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,選用40兆帕-45兆帕的清洗壓力。清洗頭采用進(jìn)口品牌的自進(jìn)式旋轉(zhuǎn)清洗槍頭,可使高壓水流與換熱管內(nèi)壁全面接觸,無(wú)死角,清除徹底。
           3.鍋爐過(guò)熱器減溫水系統(tǒng)優(yōu)化改造。
           該公司的兩臺(tái)機(jī)組的過(guò)熱器減溫水管道原本是從高壓加熱器前引出,大修后通過(guò)在高壓加熱器后主給水門的旁路調(diào)門手動(dòng)門前焊接1個(gè)Ø219×18/Ø133×16的異徑三通(材質(zhì)為WB36)、40米Ø133×16的20G無(wú)縫鋼管、1個(gè)Ø133×16的等徑三通(材質(zhì)20G)和DN100的電動(dòng)截止閥,實(shí)現(xiàn)了過(guò)熱器減溫水管道由高壓加熱器后引出,具體改裝示意圖如下圖1和圖2:


    圖1:過(guò)熱器減溫水系統(tǒng)改裝前示意圖

    圖2:過(guò)熱器減溫水系統(tǒng)改裝后示意圖

           4.增設(shè)煙氣事故噴淋系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)FGD漿液循環(huán)泵單泵優(yōu)化運(yùn)行。
           由于廣東粵電云河發(fā)電有限公司兩臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐燃燒的煤基本都是低硫煤,原煙氣的二氧化硫濃度較低,在這種情況下,F(xiàn)GD系統(tǒng)可以只開一臺(tái)漿液循環(huán)泵均可滿足達(dá)標(biāo)排放的要求,達(dá)到優(yōu)化運(yùn)行方式減少?gòu)S用電消耗的目的。但在運(yùn)行中,為防止只有一臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)跳閘等故障導(dǎo)致吸收塔設(shè)備損壞的情況發(fā)生,該公司通過(guò)對(duì)吸收塔入口事故噴淋進(jìn)行改造和完善事故噴淋的控制邏輯,目的是對(duì)煙氣溫度進(jìn)行控制,防止煙氣溫度超過(guò)180℃。這樣就可以實(shí)現(xiàn)漿液循環(huán)泵單泵優(yōu)化運(yùn)行方式減少?gòu)S用電消耗。
           5.電除塵優(yōu)化運(yùn)行。
           該公司兩臺(tái)300兆瓦循環(huán)流化床機(jī)組的鍋爐原設(shè)計(jì)燒國(guó)內(nèi)收到基灰份為20.15%煙煤,現(xiàn)在流化床鍋爐燒的主要煤種為國(guó)外印尼煙煤,收到基灰份只有5.0%左右,飛灰量大幅減小。該公司在確保粉塵濃度達(dá)標(biāo)排放的前提下,為減少5、6機(jī)組電除塵耗電量,進(jìn)行電除塵優(yōu)化運(yùn)行調(diào)整,將5、6機(jī)組電除塵1、2、3號(hào)電場(chǎng)高壓柜二次電流設(shè)定值由80%減至50%,4、5號(hào)電場(chǎng)高壓柜二次電流設(shè)定值由80%減至30%,調(diào)整后的5、6機(jī)組的1、2號(hào)除塵變電流分別下降約30A。
           四、實(shí)施后效果
           1.汽輪機(jī)高中壓缸改造的效果。該公司兩臺(tái)300兆瓦機(jī)組大修啟動(dòng)后,由廣東省電力科學(xué)研究院進(jìn)行大修后的熱力性能試驗(yàn)。300兆瓦工況下機(jī)組熱耗值如下表3所示:

    表3:汽輪機(jī)高中壓缸改造前后熱耗對(duì)比(300兆瓦工況)    

           由表3可以看到,大修后汽輪機(jī)的修正熱耗降低了137.7 千焦/千瓦時(shí),折合供電標(biāo)煤耗5.71 克/千瓦時(shí)。數(shù)據(jù)表明該公司兩臺(tái)300兆瓦汽輪機(jī)高中壓缸更換阻汽片后汽輪機(jī)的效率明顯提高。
           2.凝汽器不銹鋼管機(jī)械清洗效果。該公司兩臺(tái)機(jī)組的凝汽器不銹鋼管清洗后,組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)水側(cè)管板、水室內(nèi)表面、不銹鋼管進(jìn)行仔細(xì)檢查,確保清洗干凈無(wú)雜物、水垢、泥垢。在凝汽器水室由一端用手電照射,在另外一端可以見(jiàn)到明亮的光線。不銹鋼管內(nèi)部潔凈、無(wú)污物。
           大修后機(jī)組啟動(dòng),凝汽器端差較修前降低約1℃,由此帶來(lái)的供電煤耗約降低0.66 克/千瓦時(shí)。
           3.鍋爐過(guò)熱器減溫水系統(tǒng)優(yōu)化改造的效果。該公司對(duì)5、6號(hào)機(jī)組鍋爐過(guò)熱汽減溫水改至高加后,提升了整個(gè)熱力系統(tǒng)的回水加熱的效率,經(jīng)過(guò)該公司的生產(chǎn)在線數(shù)據(jù)可以估算兩臺(tái)機(jī)組發(fā)電煤耗均下降約0.5 克/千瓦時(shí)。
           4.FGD漿液循環(huán)泵優(yōu)化運(yùn)行的效果。實(shí)現(xiàn)FGD漿液循環(huán)泵單泵優(yōu)化運(yùn)行,預(yù)計(jì)可使5、6號(hào)機(jī)組脫硫年均耗電率均下降約0.1個(gè)百分點(diǎn),供電標(biāo)煤耗降低0.3 克/千瓦時(shí)。
           5.電除塵優(yōu)化運(yùn)行的效果。該公司兩臺(tái)機(jī)組在確保粉塵濃度達(dá)標(biāo)排放的前提下,經(jīng)過(guò)優(yōu)化運(yùn)行方式的調(diào)整,將電除塵實(shí)時(shí)功率由原來(lái)1350千瓦下降至1080千瓦,減少了270千瓦的功率損耗,使該公司的廠用電率比原來(lái)下降0.15%,供電標(biāo)煤耗降低0.5 克/千瓦時(shí)。同時(shí)為進(jìn)一步降低電除塵耗電率,該公司還計(jì)劃將現(xiàn)電場(chǎng)高壓柜的功率因素70%改造為功率因素高達(dá)95%以上的新型調(diào)制型高頻電源,電能轉(zhuǎn)化效率高,可節(jié)省大量電能。
           五、總結(jié)
           1.2014年,該廠5、6號(hào)機(jī)組的等效可用負(fù)荷率相對(duì)2012年略有下降,主要是機(jī)組調(diào)峰停運(yùn)時(shí)間和次數(shù)同比增加,但是供電標(biāo)煤耗和直接生產(chǎn)用電率同比下降。其中供電耗同比下降1.5克/千瓦時(shí)。直接生產(chǎn)用電率下降0.5%。直接廠用電率的下降主要表現(xiàn)在脫硫耗電率、電除塵耗電率及一二次風(fēng)機(jī)耗電率的下降。


           2.2014年12月,廣東粵電云河發(fā)電有限公司5、6號(hào)機(jī)組大修,按照節(jié)能診斷技術(shù)要求,公司對(duì)5、6號(hào)機(jī)組進(jìn)行了相關(guān)檢修和改造,汽機(jī)熱耗率大幅下降,直接生產(chǎn)用電率也有所降低。2015年1-3月,該公司的5、6號(hào)機(jī)組供電標(biāo)煤耗累計(jì)值為329.9 克/千瓦時(shí),同比下降約4.5 克/千瓦時(shí),直接生產(chǎn)用電率為6.53%,同比下降約0.5%。
           3.廣東粵電云河發(fā)電有限公司成功利用和吸收機(jī)組節(jié)能診斷技術(shù),對(duì)節(jié)能潛力較大、實(shí)施效果較明顯的項(xiàng)目進(jìn)行改造。改造后,機(jī)組供電標(biāo)煤耗降低約6克/千瓦時(shí)。若按照該公司兩臺(tái)300兆瓦循環(huán)流化床機(jī)組每年供電30億千瓦時(shí)來(lái)計(jì)算,一年可以節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約1.8萬(wàn)噸,按照該公司采購(gòu)標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)730元/噸計(jì)算,每年可以節(jié)約1314萬(wàn)元的燃料成本支出。同時(shí)也為社會(huì)減少碳排放、緩解地球溫室效應(yīng)發(fā)揮了積極作用。(主創(chuàng)人員:李瑞明、胡光明、林俊航、梁權(quán)志、任偉康、陳卓衛(wèi)、蘇彥坤、吳偉基、江  平、陳  宇、王立法)

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