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  • 循環(huán)流化床鍋爐冷渣器運行和改造

    2018-10-11 22:33:46 電力設(shè)備  點擊量: 評論 (0)
    通過對原有的冷渣器進(jìn)行技術(shù)改造,采用多通道射流床技術(shù)設(shè)計的新的冷渣器,具有結(jié)構(gòu)簡單、磨損小、排大渣能力強、冷卻效果好、運行安全可靠、維護(hù)量小、煤種適應(yīng)性強的優(yōu)點。

    劉佳明

    (阜新金山煤矸石熱電有限公司  遼寧省阜新市   123000)

    摘要:冷渣器是循環(huán)流化床鍋爐的重要輔機之一,其作用是采用水或空氣將循環(huán)流化床鍋爐排出的900e左右的高溫灰渣冷卻至200e以下,回收一部分灰渣的物理顯熱,提高鍋爐效率,它的正常運行直接影響到循環(huán)流化床鍋爐的安全可靠和經(jīng)濟(jì)連續(xù)進(jìn)行,而冷渣器能否維持正常排渣與冷渣器結(jié)構(gòu)、設(shè)計有關(guān)外,也與運行人員的操作水平有關(guān),故循環(huán)流化床鍋爐的渣系統(tǒng)運行不正常,故障率高是導(dǎo)致循環(huán)流化床鍋爐不能帶滿負(fù)荷運行或被迫停爐的直接原因之一對大型循環(huán)流化床鍋爐冷渣器存在流化風(fēng)量不足、渣無法流化、冷渣器內(nèi)結(jié)渣、排渣口螺旋給料閥卡澀等問題進(jìn)行了分析,有針對性地對全風(fēng)冷冷渣器進(jìn)行了重新設(shè)計和改造。冷渣器內(nèi)部采用多通道射流床結(jié)構(gòu),采用階梯密封板型布風(fēng)板并輔以吹掃結(jié)構(gòu)、懸空隔板技術(shù)、分別排渣技術(shù)等措施,實際應(yīng)用情況良好。

    關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;排渣系統(tǒng);冷渣器;調(diào)整;改造

    前言

    近年來循環(huán)流化床鍋爐因其燃料適應(yīng)性廣、燃燒效率、脫硫效率高等優(yōu)點得到了迅速的發(fā)展,但是循環(huán)流化床鍋爐普遍存在著受熱面磨損、進(jìn)料難和出渣難的問題,特別是循環(huán)流化床鍋爐的排渣問題直接影響著鍋爐的安全穩(wěn)定運行。

    1.原冷渣器存在的問題

    冷渣器流化風(fēng)量不足,各風(fēng)室的渣無法流化起來,尤其能翻過隔墻的渣量非常少。由于設(shè)計的風(fēng)機壓頭不足,進(jìn)入冷渣器的風(fēng)量較小,在爐膛渣量較多放下來時,各個風(fēng)室的渣很難流化起來,尤其三、四風(fēng)室之間的隔墻更難翻過去,因而冷渣器內(nèi)的渣得不到充分的冷卻,冷卻水溫幾乎沒有變化,嚴(yán)重時引起冷渣器內(nèi)結(jié)渣;同時各個風(fēng)室上下部溫度相差較大,上部有時達(dá)到300℃,而下部有時僅僅只有30℃。

    冷渣器大渣排渣口螺旋給料閥容易發(fā)生卡澀。原設(shè)計的大渣排渣口采用的是螺旋給料機,出口的給料閥在出渣時很容易卡澀,所配電機多次被燒壞。在電機燒壞時引起大渣堆積,進(jìn)而使冷渣器內(nèi)結(jié)渣。

    爐底輸渣刮板機故障頻繁。設(shè)計在冷渣器底部有一輸渣刮板機,用來把渣輸送到渣倉里面,但由于渣量大,顆粒粗,刮板機經(jīng)常出現(xiàn)電機過載現(xiàn)象,使得輸渣機頻頻跳閘,同時也使得輸渣系統(tǒng)運行時冒灰特別嚴(yán)重,使得現(xiàn)場煙霧迷漫,環(huán)境衛(wèi)生惡劣。冷渣器對大渣的排放能力較弱。由于煤種變化及碎煤系統(tǒng)的問題,人爐煤的顆粒較大,且煤中石頭較多,使得排入冷渣器的渣粒相當(dāng)一部分大于10mm,在這種情況下,進(jìn)入冷渣器的顆粒很難實現(xiàn)流化,也使得冷渣器內(nèi)較容易堵塞結(jié)渣。

    2全風(fēng)冷冷渣器的改造

    2.1改造設(shè)計思想

    針對存在的問題,改造設(shè)計時要求冷渣器具有傳熱系數(shù)高和連續(xù)冷卻的功能,能及時連續(xù)有效地把排放出來的爐底渣迅速冷卻到安全溫度下;并且希望能達(dá)到以下目的:運行故障少,檢修工作量少,做到長期穩(wěn)定、安全、可靠地運行;能有效地回收爐渣的余熱,提高鍋爐的熱效率;能改善流化質(zhì)量,改善燃燒工況,提高鍋爐燃燒效率;盡可能減少環(huán)境污染,提高灰渣的利用率;成本低、體積小、運行費用少;便于實現(xiàn)自動化、智能化和大型化。

    2.2改造遵循的原理

    以寬篩分顆粒流態(tài)化時的流體動力特性為改造設(shè)計依據(jù)。從直觀上看,密相氣體流化床與處于沸騰狀態(tài)的液體非常相像,在許多方面具有液體一樣的特性。當(dāng)4個分室床體通過懸空隔板在水平方向連通后,根據(jù)粒位均一化原理,顆粒從料位較高的第一床層逐步流向料位較低的床層,另外對各分室采用不同的風(fēng)速,在分室之間造成微壓差推動床料由第一床層向下一床層流動,最終從溢流口自由排出床外;而對于難以流化的較大顆粒則被高壓流化風(fēng)吹向排大渣口順利排出從而實現(xiàn)了冷渣器的順利排渣。

    2.3改造采用的技術(shù)特點改造

    采用一種全新的思路,與原來鍋爐廠家設(shè)計有很大的區(qū)別。把新改造的冷渣器簡稱為多通道射流床全風(fēng)冷冷渣器。

    2.3.1主要特點

    冷渣器內(nèi)部采用多通道射流床結(jié)構(gòu)。渣室用隔板分開,風(fēng)室分隔為若干個獨立的風(fēng)箱,每個風(fēng)箱有單獨的進(jìn)風(fēng)管和調(diào)節(jié)擋板,使冷渣器內(nèi)部形成若干個獨立的流化床結(jié)構(gòu);對于各射流床的配風(fēng),在保證料層良好流化的基礎(chǔ)上采用不均勻布風(fēng),使各分床之間存在一定的風(fēng)速差,從而實現(xiàn)渣由第一分床向下一分床的順利流動。

    2.3.2布風(fēng)板的改造

    摒棄了傳統(tǒng)的風(fēng)帽式布風(fēng)板,采用階梯密孔板型布風(fēng)板,使布風(fēng)更加均勻,無死角;無風(fēng)帽的布風(fēng)板結(jié)構(gòu)減少了因風(fēng)帽磨損、燒壞帶來的停運次數(shù),提高了設(shè)備的可靠性;階梯型密孔布風(fēng)板在布置時略向出渣口方向傾斜,減少渣在各床層間流動時的阻力,保證大渣的順利排放。

    2.3.3輔助吹掃結(jié)構(gòu)的考慮

    在階梯型密孔布風(fēng)板的前端,設(shè)計輔助吹掃結(jié)構(gòu),對于沉積在布風(fēng)板上的,難以流化的較大物料,采用高壓射流風(fēng)進(jìn)行定期吹掃,使其到達(dá)大渣排放口,順利排出。采用輔助吹掃技術(shù),有效解決大渣沉積的難題,減少了冷渣器內(nèi)部結(jié)焦的可能,適應(yīng)鍋爐燃煤品質(zhì)差、人爐煤顆粒度不均勻的狀況。

    2.3.4研究采用懸空隔板技術(shù)

    在階梯型布風(fēng)板上布置懸空分室隔板,把冷渣器內(nèi)部分成若干個獨立的流化床,保證了顆粒從一個床層順利流向另一個床層,同時為排大渣提供了通道。根據(jù)流化床整個床層溫度分布均勻的性質(zhì),采用懸空隔板結(jié)構(gòu),提高冷渣器內(nèi)各個分床的溫度梯度,使高溫渣按照定的溫降梯度冷卻,防止高溫紅渣直接噴出,造成冷渣器內(nèi)部結(jié)焦。

    2.3.5精心設(shè)計排渣口

    根據(jù)物料顆粒大小,采用分別排渣技術(shù),對粒度較小的顆粒,從溢流口噴射狀自動溢出;而較大顆粒則從布風(fēng)板排大渣口排出,從根本上杜絕了只有一個排渣口而出現(xiàn)的堵塞現(xiàn)象。

    2.3.6熱風(fēng)回風(fēng)口有所不同

    熱風(fēng)回風(fēng)口設(shè)計在鍋爐密相區(qū)的二次風(fēng)位置,把冷卻渣后的熱風(fēng)和其攜帶的極細(xì)的顆粒帶入爐膛,這不僅能回收熱量,還可以改善鍋爐的流化質(zhì)量和燃燒工況,提高鍋爐燃燒效率。

    2.4冷渣器改造的實施

    拆除原有的風(fēng)帽式布風(fēng)板結(jié)構(gòu),改為密孔布風(fēng)板結(jié)構(gòu);拆除原隔墻改為懸空隔板結(jié)構(gòu);取消冷渣器內(nèi)部冷卻水管,把原有的風(fēng)箱改為4個分風(fēng)室,拆除原有的L閥及附屬管道,把冷渣器進(jìn)渣管改為風(fēng)控進(jìn)渣,風(fēng)源取自高壓流化風(fēng)。將原冷渣器的出渣端改為進(jìn)渣端,原進(jìn)渣端改為出渣端,在溢流排渣管的下部安裝旋轉(zhuǎn)給料閥控制冷卻后的渣流量。在布風(fēng)板出渣端下部安裝大渣排放管并安裝電動翻板門和電動插板門,控制大渣排放量。回風(fēng)管改安裝在第三風(fēng)室的上部。

    3改造后運行情況

    改造后,冷渣器進(jìn)渣量的大小可以通過控制進(jìn)渣管上的高壓流化風(fēng)量來實現(xiàn),在鍋爐滿負(fù)荷(排渣量約為15t/h),排渣溫度在100-140e之間,回風(fēng)溫度可達(dá)350e以上。在煤質(zhì)變化較大(給煤量增加20%-30%,設(shè)計值)的情況下,1臺冷渣器也可保證鍋爐排渣要求,冷渣器可實現(xiàn)連續(xù)、均勻、可靠排渣,改造達(dá)到預(yù)期的效果。從運行情況來看,1臺冷渣器即可滿足鍋爐最大負(fù)荷的需要,排渣溫度在85-135e之間,回風(fēng)溫度達(dá)到350e以上,并且可以實現(xiàn)連續(xù)安全可靠排渣,改造取得圓滿成功。

    4結(jié)束語

    通過對原有的冷渣器進(jìn)行技術(shù)改造,采用多通道射流床技術(shù)設(shè)計的新的冷渣器,具有結(jié)構(gòu)簡單、磨損小、排大渣能力強、冷卻效果好、運行安全可靠、維護(hù)量小、煤種適應(yīng)性強的優(yōu)點。實際應(yīng)用表明,本次改造是成功的,有效地解決了循環(huán)流化床鍋爐的排渣難題,多通道射流床全風(fēng)冷冷渣器技術(shù)值得推廣應(yīng)用。

    參考文獻(xiàn):

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    [3]王海豹.保德神東發(fā)電公司2×480t/h循環(huán)流化床鍋爐錐形排渣閥吹掃風(fēng)的改造[C]∥全國電力行業(yè)cfb機組技術(shù)交流服務(wù)協(xié)作網(wǎng)年會.2009.

    [4]盧廣盛,劉中陽,趙海峰,等.大型循環(huán)流化床鍋爐冷渣器的改造及運行效果[J].廣西電力,2006,29(4):20-21.

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    責(zé)任編輯:電力交易小郭

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